一、引言
上海玉菱鋁塑管包裝有限公司的1臺鋁塑管切割機是1998年投產(chǎn)運行的,其控制系統(tǒng)是通過PLC控制步進電機,這種控制模式已經(jīng)落后,整個系統(tǒng)存在以下缺點:
參數(shù)的調(diào)整和整個系統(tǒng)的調(diào)試難度大;
繼電器控制,故障率高,維護困難,嚴重制約著生產(chǎn)的穩(wěn)定運行;
產(chǎn)品的廢品率高。
上海理工大學數(shù)控數(shù)顯實驗室受其委托,對其設備進行全數(shù)字化技術(shù)改造,以實現(xiàn)數(shù)控加工,提高勞動生產(chǎn)率,降低產(chǎn)品的廢品率。
二、系統(tǒng)概況
整個系統(tǒng)的核心是全數(shù)字式交流伺服驅(qū)動器的輸入、輸出信號通過PLC與觸摸屏的通信,完成對整個系統(tǒng)的自動控制,實現(xiàn)鋁塑管的準確切割(切割誤差小于0.2mm)。其系統(tǒng)框圖如圖1 所示。
圖1 系統(tǒng)框圖
三、系統(tǒng)設備配置
根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的要求,從經(jīng)濟性的角度出發(fā),選擇控制系統(tǒng)的元器件:
1、伺服系統(tǒng)器件的選擇
選用松下大型MINAS V系列的全數(shù)字式交流伺服驅(qū)動器MDD203AIV(其主要性能指標:適配電機的額定功率為2000W,電源電壓為3相220V,編碼器類型為2500P/R,與驅(qū)動器配套使用的交流伺服電機為MDM202A1。
2、主控系統(tǒng)器件的選擇
選用松下FPO系列化產(chǎn)品C16T(NPN 型,輸入與輸出均為8個點)
3、人機交互界面的選擇
選用我國臺灣的HITECH人機觸摸屏(配有強大的功能軟件ADP3)。
四、控制系統(tǒng)設計
控制系統(tǒng)的核心器件是FPOC16T,其輸入信號包括:交流伺服驅(qū)動器的輸出信號(編碼器零位脈沖輸出,報警輸出)、色標傳感器信號和變頻器報警信號。其輸出信號包括:交流伺服驅(qū)動器的輸入信號(脈沖輸入信號,脈沖方向輸入信號)、變頻器啟動信號及頻率設定選擇信號、高頻焊接信號。PLC的I/O(輸入與輸出)信號分配如圖2所示。
圖2 PLC 輸入和輸出信號分配
可見,控制系統(tǒng)的核心任務是完成交流伺服驅(qū)動器信號的控制。
五、交流伺服驅(qū)動器主控回路設計
1、主回路
主回路中驅(qū)動器上的U,V,W 及E號端子與伺服電機主回路航空插頭的A,B,C及D號端子必須按次序一一對應地連接,否則有可能使驅(qū)動器或伺服電機造成損害。交流伺服驅(qū)動器接線端子如圖3所示。
圖3 交流伺服驅(qū)動器接線端子
2、控制回路
(1) 聯(lián)接器CN I/F信號線(50 針):作為外部控制信號的輸入/輸出。其注意事項是:
用24V,d.c.的電源,作為控制信號的供電。
伺服驅(qū)動器與其它設備間的連線應盡量短(3m以內(nèi))。
控制線與電源線應盡量隔開(大于30cm),并且不要將它們捆在一起或放在同一接線槽內(nèi)。
對于CN I/F 信號線應采用雙絞屏蔽線,并且將屏蔽線與驅(qū)動器的信號地(GND)連在一起。
(2) 聯(lián)接器CN SIG信號線(20 針):作為伺服電機編碼器的連接線。其注意事項是:
將屏蔽線同CN SIG的GND引腳相連,將電機屏蔽線同驅(qū)動器屏蔽線相連接。
電纜線最長的長度為20m,若太長,驅(qū)動器內(nèi)保證編碼器正常工作的輸出電壓(5V)會有損失,從而使編碼器不能正常工作。此時應調(diào)節(jié)伺服驅(qū)動器在前面板上的PG電位器,調(diào)節(jié)PG可使起始電壓在4.75--5.25V之間。
同電源線(R,S及T)相隔距離應盡量遠(大于30cm),并且避免捆在一起或接在同一接線槽內(nèi)。
六、交流伺服驅(qū)動器用戶參數(shù)設置
松下大型MINAS V系列的全數(shù)字式交流伺服驅(qū)動器MDD203AIV有一系列的參數(shù),通過這些參數(shù)的設置和調(diào)整,用戶可以改變系統(tǒng)的性能和功能。調(diào)試前應首先設置的參數(shù)有:
1、參數(shù)No.02:設置驅(qū)動器控制方式為“0”———位置(脈沖)控制方式;
2、參數(shù)No.25:設置指令脈沖分/ 倍頻分子為“10000”;
3、參數(shù)No.26:設置指令脈沖分/ 倍頻分母為“1000”;
4、參數(shù)No.29:設置指令脈沖輸入方式為“3”——— 選擇脈沖串指令輸入及符號輸入。
注意:在位置控制方式時,通過對No.25及No.26參數(shù)的設置,可以很方便的與各種頻率的指令脈沖源相匹配,以達到用戶理想的控制分辨率(即:角度/脈沖)。因二者的值差異過大會造成控制精度下降,所以推薦設 置No.25/No.26(即:電子齒輪比)為:1/50< 電子齒輪比<20。
在生產(chǎn)線上安裝調(diào)試時,伺服電機在停止或運行狀態(tài)中會發(fā)生振蕩和噪聲,即不能在負載條件下獲得最合適的響應和穩(wěn)定性,此時需要進行基本增益調(diào)整。在位置控制方式時,在工作現(xiàn)場進行基本增益調(diào)整的用戶參數(shù)有:
1、設置參數(shù)No.03的值至較大值而不至于發(fā)生振蕩為止;
2、設置速度環(huán)積分時間常數(shù)參數(shù)No.04 較小值,其值越小,位置偏差值相減越快;
3、設置位置環(huán)增益參數(shù)No.20 較大而不發(fā)生振蕩為止;
4、設置參數(shù)No.21,將速度前饋系數(shù)設置為最?。?%)。
增益調(diào)整時應注意的事項:
1、增益的最優(yōu)值依負載而定,若負載變化,則需要重新調(diào)整。
2、若位置環(huán)增益過大,機械剛性較高,有可能導致振蕩。
3、若采用驅(qū)動器的速度環(huán)而外加位置環(huán)單元,伺服系統(tǒng)的位置環(huán)增益會由于速度指令輸入增益參數(shù)的改變而改變。
4、若增益設置值過大,會引起振蕩,這時應減小設置值從而停止振蕩。若不能停止振蕩,則關(guān)掉電源和伺服系統(tǒng)信號,然后再開啟電源將增益恢復到較小的值。
七、結(jié)束語
本自動控制系統(tǒng)經(jīng)過合適的選型,認真的硬件配置及完善的程序設計,完全滿足鋁塑管準確切割的要求,該系統(tǒng)自2000年5月投入運行至今,一直運轉(zhuǎn)良好,得到了用戶的好評。