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淺談焦?fàn)t煤氣鼓風(fēng)機高壓變頻調(diào)速控制系統(tǒng)的設(shè)計
北京利德華福電氣技術(shù)有限公司



〔摘要〕:本文對焦?fàn)t煤氣加壓控制系統(tǒng)進行了分析,在焦?fàn)t煤氣加壓機控制系統(tǒng)中運用變頻調(diào)速技術(shù)對其進行改造,從而實現(xiàn)煤氣加壓機運轉(zhuǎn)的自動調(diào)節(jié),有效的穩(wěn)定了焦?fàn)t煤氣母管壓力,保證安全運行,并且達到節(jié)約能源的效果。解決了兩臺鼓風(fēng)機并列運行,靠調(diào)節(jié)回流閥無法實現(xiàn)壓力恒定這個始終困擾焦?fàn)t生產(chǎn)的難題。
〔鍵詞〕:焦?fàn)t煤氣鼓風(fēng)機、高壓變頻器、壓力PID閉環(huán)控制、鼓風(fēng)機無擾切換
一、前言
天鐵冶金集團有限公司焦化廠現(xiàn)有58型焦?fàn)t兩座和JN43-80型焦?fàn)t一座,以及配套的備煤、煤氣;凈化、輔助化工原料回收、污水處理等一套完善的生產(chǎn)系統(tǒng),年產(chǎn)焦炭112萬噸,焦?fàn)t煤氣5億立方米,焦油45000噸,粗苯13000噸,硫酸銨15000噸,以及日處理污水2400噸的能力。
隨著焦炭產(chǎn)量提高,煤氣收集壓力增大,原抽氣鼓風(fēng)機一運兩備的運行方式在夏季高溫天氣情況下已不能滿足生產(chǎn)要求,主要原因是煤氣壓力增大、溫度增高,若不能及時排出將可能發(fā)生爆炸。焦?fàn)t生產(chǎn)工藝中,集氣管煤氣壓力的控制效果將直接影響焦?fàn)t的生產(chǎn)。如果爐內(nèi)壓力過高,會導(dǎo)致焦?fàn)t冒黑煙,煤氣外泄,嚴(yán)重污染環(huán)境,給現(xiàn)場工人的工作和健康造成極大影響和危害;如果爐內(nèi)壓力過低,炭化室將出現(xiàn)負(fù)壓操作,會吸入大量空氣,浪費大量的煤氣,嚴(yán)重影響焦炭和煤氣的產(chǎn)量和質(zhì)量,并且長期負(fù)壓操作將會影響焦?fàn)t的正常生產(chǎn)及壽命。
如果要鼓風(fēng)機實施兩運一備運行方式,通過調(diào)整回流閥(也稱小循環(huán)閥)的開度來調(diào)節(jié)煤氣總管壓力,由于鼓風(fēng)機前后壓差較大,使得調(diào)節(jié)閥輕微動作,總管壓力就會發(fā)生劇烈波動,超過工藝容許范圍。因此會引起回爐煤氣壓力及外網(wǎng)用戶煤氣量均發(fā)生劇變,造成焦?fàn)t煤氣量不足或外網(wǎng)用戶不能正常生產(chǎn),并且煤氣回流造成能量浪費。通過多方調(diào)研,焦化廠的技術(shù)人員提出使用變頻調(diào)速來改變鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)速,從而調(diào)節(jié)集氣管的壓力方案。
高壓變頻器的產(chǎn)業(yè)化在80年代中期才開始形成,但隨著大功率電力電子器件的迅速發(fā)展和巨大的市場推動力,高壓變頻器十多年來的發(fā)展非常迅速,使用器件已經(jīng)從SCR、GTR、GTO發(fā)展到IGBT、IECT、IGCT(SGCT)等,功率范圍從幾百kW到幾十MW,技術(shù)已經(jīng)成熟,可靠性得到保證,應(yīng)用越來越廣。天鐵冶金集團有限公司焦化廠在考察對比了國內(nèi)外多家高壓變頻器生產(chǎn)廠家后,決定選用北京利德華福電氣技術(shù)有限公司生產(chǎn)的HARSVERT-A系列高壓變頻器。 ARSVERT-A系列高壓變頻器性能穩(wěn)定,可靠性高,并且已在電力、冶金、石化、市政供水、水泥等多個領(lǐng)域成功應(yīng)用,得到了用戶的普遍認(rèn)可和市場的長久考驗。
二、系統(tǒng)方案設(shè)計
1.系統(tǒng)電氣設(shè)計
天鐵集團焦化廠有三臺D1350-1.237/0.887煤氣鼓風(fēng)機,平時采用一運兩備方式,夏季才用兩運一備方式。根據(jù)實際工況要求設(shè)計主回路電氣結(jié)構(gòu)圖,選用HARSVERT-A型高壓變頻器一拖一和一拖二成功方案。
1.1電氣主回路原理


以1#鼓風(fēng)機為例說明,工作原理是由3個真空接觸器KM11、KM12、KM13以及2個高壓隔離開關(guān)QS11、QS12組成(見圖一),其中KM11、KM12、KM13為高壓真空接觸器,用于變頻和工頻的電動切換。QS11和QS12為高壓隔離開關(guān),一般情況下處于合閘狀態(tài),僅在變頻器檢修時拉開,用于電機工頻運行情況下對變頻器進行安全檢修。3#、4#風(fēng)機的主回路工作原理也類似。
特點:
1)可以實現(xiàn)工/變頻自動切換功能。在變頻器出現(xiàn)嚴(yán)重故障時,系統(tǒng)能夠自動切入工頻電網(wǎng)中,斷開變頻器時,負(fù)載不用停機,滿足現(xiàn)場不能停機要求。
2)易實現(xiàn)一運兩備和兩運一備運行方式。即一臺變頻運行,一臺變頻備用,一臺工頻備用;兩臺變頻運行,一臺工頻備用。
1.2 HARSVERT-A高壓變頻器采用單元串聯(lián)多電平電壓源型拓樸方式
其優(yōu)點是采用輸入多重化設(shè)計,高次諧波含量非常小,輸出采用單元模塊串聯(lián),使得諧波含量極低,在無輸出濾波器的情況下,可使THD<0.3%,堪稱“完善無諧波”高壓變頻器;極低的轉(zhuǎn)矩紋波和電機噪聲;功率因數(shù)可達0.95;對電機絕緣無損害,電纜長度無限制;便于冗余設(shè)計。中文操作界面便于維修。
2.自動化網(wǎng)路設(shè)計
控制系統(tǒng)由主控PLC、旁路柜控制PLC、高壓變頻器、上位機組成。其中主控系統(tǒng)采用西門子S7-300PLC、旁路柜內(nèi)置西門子S7-200-PLC、上位機監(jiān)控選用組態(tài)王軟件。通訊網(wǎng)路在底層采用Profibus DP總線,主控PLC和上位機監(jiān)控系統(tǒng)采用以太網(wǎng)通訊。西門子S7-300PLC作為整個系統(tǒng)的控制核心,處理人機界面對系統(tǒng)的各種請求,對整個系統(tǒng)的參數(shù)進行監(jiān)控,實現(xiàn)對集氣管壓力的PID調(diào)節(jié),維持管網(wǎng)的壓力恒定。自動旁路柜集成有S7-200PLC,完成變頻工頻切換功能。上位機系統(tǒng)采用用戶熟悉的組態(tài)王監(jiān)控軟件,與PLC的連接采用以太網(wǎng)方式。考慮現(xiàn)場工況,對安全性、可靠性、穩(wěn)定性要求都很高,我們現(xiàn)場控制級采用Profibus DP總線連接,監(jiān)控操作級采用Ethernet方案,接入焦化廠局域網(wǎng)主服務(wù)器系統(tǒng),實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)視。配置上:西門子S7-200配置EM277 Profibus 總線模塊,S7-300選用315-2 DP,并配置CP341-1T 以太網(wǎng)模塊,PLC集成的DP接口用于連接S7-200,以太網(wǎng)模塊CP343-1T用于和上位機的以太網(wǎng)連接。
控制網(wǎng)絡(luò)具有如下特點:良好的穩(wěn)定性、擴展性、軟硬件的開放性以及友好的人機界面,上位機按冗余控制配置等優(yōu)點。


(系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖)
3.軟件設(shè)計
上位機系統(tǒng)選用亞控公司生產(chǎn)的組態(tài)王軟件。該軟件具有友好的人機界面,支持以太網(wǎng)絡(luò)??梢院芊奖愕膶崿F(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)視等功能。報表、報警功能強大,支持OPC,支持多種型號的PLC通訊。
軟件設(shè)計過程中,由于上位機的程序組態(tài)王不直接支持西門子的以太網(wǎng)通訊協(xié)議,因此需要利用OPC Server來作為過渡。這樣也使得局域網(wǎng)上的機器可以方便調(diào)用該機的參數(shù),便于遠(yuǎn)程監(jiān)視。
S7-300 PLC采用Step 7軟件編程。軟件采用模塊化編程方式,把系統(tǒng)的各個工作編成一個個功能塊,在一個OB中調(diào)用,方便易用,便于用戶理解修改。支持梯形圖、語句表。采用一些容錯程序設(shè)計,加強系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
4.主要控制設(shè)計
4.1 油路冷卻系統(tǒng)自啟控制
每次鼓風(fēng)機啟動前先啟動液壓油泵,讓油流入升速器中,冷卻摩擦產(chǎn)生熱量,否則鼓風(fēng)機不能啟動。在運行中如果主油泵壓力達不到要求,輔助油泵自動啟動,并能根據(jù)油溫自動加熱。并對油路的堵塞情況、不同點的油溫檢測。
4.2 鼓風(fēng)機變頻、工頻自動切換控制
一臺鼓風(fēng)機變頻運行,當(dāng)變頻器故障跳閘時,系統(tǒng)會自動切換工頻運行,同時,小循環(huán)回流閥立即打開,機前煤氣壓力控制靠調(diào)節(jié)的小循環(huán)閥開度來實現(xiàn)。為了減小機前壓力無擾動切換,小循環(huán)開度初始值設(shè)為50%。
4.3 兩臺鼓風(fēng)機無擾動切換控制
當(dāng)1#鼓風(fēng)機變頻運行,要停機檢修變頻器或風(fēng)機時,投入3#鼓風(fēng)機。操作先用2#變頻器啟動3#鼓風(fēng)機,同時停 1#變頻器。由于機前壓力實現(xiàn)PID閉環(huán)控制,使得1#變頻按照設(shè)定的減速時間,平滑停車,進口閥門流量緩慢減小。相反,3#鼓風(fēng)機按照設(shè)定加速時間,轉(zhuǎn)速平滑上升,進口閥門流量緩慢增加。這樣保證機前集氣母管壓力恒定,實現(xiàn)兩臺鼓風(fēng)機無擾動切換,解決原控制系統(tǒng)下兩臺鼓風(fēng)機切換時產(chǎn)生的系統(tǒng)管網(wǎng)壓力發(fā)生劇烈波動的問題。(詳見系統(tǒng)流程圖)


4.4 機前壓力PID閉環(huán)控制
對于壓力、流量等被調(diào)參數(shù)來說,對象調(diào)節(jié)通道時間常數(shù)T0較小,而負(fù)荷又變化較快,這時微分作用和積分作用都要引起振蕩,對調(diào)節(jié)質(zhì)量影響很大,故不采用微分調(diào)節(jié)規(guī)律。因此,焦?fàn)t煤氣壓力自動調(diào)節(jié)控制、小循環(huán)閥自動調(diào)節(jié)都采用PI調(diào)節(jié)。P值越大,比例調(diào)節(jié)作用越強,I值越小,積分作用越強
4.5 壓力傳感器掉線控制
對于一些可靠性要求非常高的控制系統(tǒng),被控對象提出多點采集的理論,因此在機前母管上取兩個壓力采集點。把這兩點的壓力值送入PLC S7-300中比較,如果差值大于某個值,就認(rèn)為壓力值小的傳感器故障。這樣保證采集壓力值的準(zhǔn)確性,從而保證系統(tǒng)可靠性。
4.6 緊急故障預(yù)案措施
鼓風(fēng)變頻控制系統(tǒng)在主控室設(shè)計有緊急操作箱。在控制系統(tǒng)癱瘓情況下,操作轉(zhuǎn)換開關(guān),通過硬連接線斷開變頻器上下接觸器,甩開變頻直接工頻啟動,小循環(huán)系統(tǒng)自動倒入原來老控制系統(tǒng),以防止事故擴大。例如:Profibus總線電纜故障了,鼓風(fēng)機處于失控狀態(tài),機前壓力靠風(fēng)機慣性緩慢減小,這時控制系統(tǒng)會發(fā)出聲光告警,報通訊故障,需要人工迅速干預(yù)切換為老控制方式下。
4.7 兩臺上位機監(jiān)控系統(tǒng)熱冗余控制
  兩臺上位機同時監(jiān)控整個系統(tǒng),當(dāng)主上位機A故障退出時,從上位機B仍然能實時監(jiān)控系統(tǒng),這樣保證系統(tǒng)的安全性、可靠性。
三、結(jié)束語
用高壓變頻器控制鼓風(fēng)機,實現(xiàn)鼓風(fēng)機機前集氣母管的壓力恒定控制,大大改善了焦?fàn)t生產(chǎn)及現(xiàn)場環(huán)境,完全達到了生產(chǎn)工藝要求。PLC控制技術(shù)、PROFIBUS總線技術(shù)和高壓變頻技術(shù)的完美結(jié)合,使得集成自動化程度高,運行穩(wěn)定,操作簡單,節(jié)能高效明顯等優(yōu)點。解決了兩臺鼓風(fēng)機并列運行靠調(diào)節(jié)回流閥無法實現(xiàn)壓力恒定和相互無擾動切換,這個始終困擾焦?fàn)t生產(chǎn)的難題。
焦?fàn)t鼓風(fēng)機高壓變頻器控制系統(tǒng)的成功應(yīng)用,對于改善環(huán)境、提高煤氣回收量和質(zhì)量,都具有很高的經(jīng)濟價值,值得推廣。

參考文獻:
[1]《高壓變頻器技術(shù)手冊》  北京利德華福電氣技術(shù)有限公司
[2]《西門子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)》    西門子自動化與驅(qū)動集團公司
[3]《焦化工藝學(xué)》 中國礦業(yè)大學(xué)出版社