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  • 先進(jìn)控制技術(shù)在?;儔A廠新線碳化工段中的應(yīng)用
    吳從金

    摘要: 在?;儔A廠新線碳化工段實(shí)施的先進(jìn)控制和優(yōu)化項(xiàng)目,簡(jiǎn)稱先控,以新線碳化塔組為主要研究對(duì)象,通過實(shí)施先進(jìn)控制技術(shù),合理調(diào)整碳化塔圈溫度,提高了碳化轉(zhuǎn)化率;增強(qiáng)了裝置的抗干擾能力和平穩(wěn)操作;減少產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)、實(shí)現(xiàn)卡邊控制;搞好裝置能量平衡、降低能耗;同時(shí)也降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。本文主要介紹了先控技術(shù)、軟硬件環(huán)境以及碳化塔控制方案等有關(guān)情況。

    一、先進(jìn)控制系統(tǒng)所采用的關(guān)鍵技術(shù)
    本項(xiàng)目是采用浙江中控軟件技術(shù)有限公司擁有的如下控制技術(shù)。它們是:
    1、 PC-Adcon:
    多變量魯棒預(yù)測(cè)控制和局部?jī)?yōu)化技術(shù),該技術(shù)將用于氨堿裝置重要單元設(shè)備或設(shè)備組的多變量控制和局部?jī)?yōu)化。
    2、 PC-PFC
    單變量預(yù)測(cè)函數(shù)控制技術(shù),該技術(shù)將用于氨堿裝置中關(guān)鍵回路的控制水平的提高。
    3、 APC-Sensor:
    基于神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)和主元分析等方法的在線實(shí)時(shí)軟測(cè)量技術(shù),該技術(shù)將用于對(duì)氨堿裝置產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)和工藝參數(shù)進(jìn)行在線計(jì)算,并供多變量控制器使用。
    該先進(jìn)控制系統(tǒng)整體框架如下圖所示。




    二、先進(jìn)控制系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境
    1、硬件接口
    根據(jù)新線DCS系統(tǒng)SIEMENS PCS 7,先進(jìn)控制系統(tǒng)必須最大限度地利用現(xiàn)有硬件設(shè)備,既保證先進(jìn)控制系統(tǒng)的先進(jìn)性,又要考慮項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)性。該DCS系統(tǒng)中提供了標(biāo)準(zhǔn)的OPC接口,可以實(shí)現(xiàn)DCS系統(tǒng)與APC-Adcon等先控系列軟件的數(shù)據(jù)交換。
    實(shí)現(xiàn)先進(jìn)控制系統(tǒng)后的硬件結(jié)構(gòu)如下圖所示



    先進(jìn)控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)圖
    2、軟件接口
    支撐軟件擬選擇Windows 2000 Professional版操作系統(tǒng)。
    APC-Adcon先進(jìn)控制軟件具有OPC接口,可與OPC服務(wù)器直接交換數(shù)據(jù)。OPC接口是與設(shè)備無關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)軟件接口,通過OPC服務(wù)器訪問過程數(shù)據(jù),可以克服各種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的差異,使得APC-Adcon先進(jìn)控制軟件具有廣泛的適用性。在本項(xiàng)目中,OPC服務(wù)器擔(dān)負(fù)先進(jìn)控制軟件與SIEMENS PCS7 之間數(shù)據(jù)交換的任務(wù)?;贠PC接口的數(shù)據(jù)交換結(jié)構(gòu)如下圖所示。



    基于OPC接口的數(shù)據(jù)交換結(jié)構(gòu)
    APC-adcon高級(jí)多變量預(yù)測(cè)控制軟件是浙江浙大中控軟件有限公司開發(fā)的面向工業(yè)過程的多變量預(yù)測(cè)控制軟件包。先進(jìn)控制器的每一個(gè)功能模塊作為控制器的標(biāo)準(zhǔn)件,分別包裝不同的先進(jìn)控制算法和功能,且與程序設(shè)計(jì)語言無關(guān),可以實(shí)現(xiàn)即插即用。而且根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需求,控制裝置必須與先進(jìn)控制算法一一對(duì)應(yīng),組件化的框架恰好滿足了這種需求,而且簡(jiǎn)化了編程,極大的增加了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
    APC-adcon先進(jìn)控制軟件結(jié)構(gòu)原理
    三、碳化裝置控制方案
    采用多變量魯棒預(yù)測(cè)控制技術(shù)實(shí)施如下的先進(jìn)控制方案:
    控制技術(shù)是多變量魯棒預(yù)測(cè)控制及局部動(dòng)態(tài)優(yōu)化技術(shù)APC-Adcon
    制堿過程中,被控變量CV、操縱變量MV和干擾變量DV,如下表




    碳化工段生產(chǎn)先進(jìn)控制變量表
    1、下段氣控制:
    通過工藝了解,碳化工段有南、北兩組12個(gè)碳化塔,目前對(duì)于生產(chǎn)的總的要求來說,下段氣量不足,對(duì)于各塔的具體量的分配與該塔塔壓與下段氣總管壓力的差值有關(guān),當(dāng)總管壓力接近塔壓的時(shí)候,該塔的下段氣進(jìn)量會(huì)下降;針對(duì)單個(gè)塔來說,其塔壓與液面及塔頂氣壓有關(guān),由于各個(gè)塔的塔壓不一致,導(dǎo)致從總管進(jìn)入各塔的氣量也不一樣,現(xiàn)為了使得下段氣量能平均分配給十個(gè)制堿塔,需要保證各塔塔壓盡量維持在同一值;而同時(shí)為了保證出堿量,又需要保證各塔的液位要求,所以對(duì)尾氣壓力有一定要求,平時(shí)生產(chǎn)中操作工在換班前為了使得本班的出堿量盡量大,會(huì)大量放出塔內(nèi)的出堿液,在實(shí)際液位下降的情況下,為了保證塔壓的要求,會(huì)將尾氣壓力調(diào)高,而造成該塔的液面下降,工況惡化。在工藝改造以后會(huì)對(duì)尾氣的調(diào)節(jié)增加一臺(tái)自調(diào)閥,可以用來控制尾氣來保證塔壓和塔液位的要求。這樣在保證尾氣壓力的情況下將塔壓穩(wěn)定下來,同時(shí)也控穩(wěn)了塔液位。
    在倒塔過程中,由于出堿的影響,各塔的穩(wěn)定情況不是很好,這段時(shí)間來說,先進(jìn)控制的思路是盡量使得各塔的生產(chǎn)狀態(tài)穩(wěn)定下來,氣量大幅度下降的情況下會(huì)導(dǎo)致溫度波動(dòng)較大,而由于出堿塔由十個(gè)減少為九個(gè),出堿量減少,送去煅燒的堿量的減少導(dǎo)致了下段氣總量的減少,在氣量下降的情況下,下段氣總管壓力下降,這樣在塔壓波動(dòng)不大的情況下導(dǎo)致各塔的進(jìn)氣量減少,從而使得塔的正常生產(chǎn)出現(xiàn)波動(dòng),在平時(shí)生產(chǎn)中為了保證下段氣總管壓力,在煅燒出來的爐氣不足的情況下,會(huì)補(bǔ)充一部分窯氣來保證總管壓力,這樣使得各塔能有進(jìn)氣,但是由于充入的窯氣濃度比較的低,會(huì)使得進(jìn)入塔的下段氣濃度下降,對(duì)生產(chǎn)會(huì)有影響。
    對(duì)于下段氣的控制初步思路是各塔的塔壓在接近的同一數(shù)值,這樣與總管壓力差值接近,使得下段氣量合理分配。而保證尾氣壓力一定,這樣塔壓穩(wěn)定的情況下液位也穩(wěn)定下來,使得塔的生產(chǎn)穩(wěn)定。生產(chǎn)中各塔下段氣的分配根據(jù)出堿量來按比例分配。
    2、 中段氣控制:
    目前的生產(chǎn)中,中段氣量的供應(yīng)是充足的,即能保證生產(chǎn),但各塔的中段氣量的通入有一些限制,如通入的氣量過大,會(huì)帶走液相中的NH3,從而使得轉(zhuǎn)化率下降。所以對(duì)于中段氣的通入量來說,在保證塔指標(biāo)的要求達(dá)到的情況下即可,而不是越大越好。
    3、 出堿量控制:
    對(duì)于各塔的出堿量來說,有一個(gè)大概的范圍。平時(shí)生產(chǎn)中由調(diào)度室給出一個(gè)出堿總量要求,然后操作工針對(duì)各塔工況根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來確定各塔的具體的出堿量。在倒塔的時(shí)候,由于制堿塔減少一個(gè),使得其他塔的出堿量必然要增加,但不可能完全補(bǔ)足減少塔的出堿量,從而影響后續(xù)工序,使得煅燒的下段氣量減少。在先進(jìn)控制中,會(huì)在先進(jìn)控制畫面中列出一格出堿量要求,這個(gè)量由調(diào)度室給出,然后對(duì)于各塔的出堿量多少分配由兩種方式:一是操作工手工分配,適合與倒塔初期,這個(gè)時(shí)段對(duì)于新的制堿塔(剛剛由清洗狀態(tài)轉(zhuǎn)為制堿)來說,其出堿應(yīng)比較小,如20M3/H;二是自動(dòng)分配,這個(gè)是正常生產(chǎn)時(shí)段,在給入總量要求以后,由控制系統(tǒng)自動(dòng)分配單塔出堿量,分配原則是保證出堿總量為要求值,單塔出堿量在正常生產(chǎn)的允許范圍內(nèi)。
    4、 清洗氣控制:
    對(duì)于清洗過程來說,出中和水溫度主要受影響因素為清洗氣量和冷卻海水閥值,相對(duì)而言,清洗氣涼影響較大,而且冷卻海水閥值操作并不多,所以該溫度的控制主要受清洗氣量的影響。而實(shí)際生產(chǎn)中清洗氣量的波動(dòng)比較的大,對(duì)于清洗氣的供應(yīng)來說,總量基本是一定的,在兩清洗塔的塔壓不一樣的情況下,進(jìn)入兩清洗塔的氣量就不一致,這樣使得進(jìn)氣量受塔壓影響比較的大,兩塔塔壓不一致的情況下就出現(xiàn)搶氣現(xiàn)象,一個(gè)塔的塔壓波動(dòng),會(huì)導(dǎo)致兩個(gè)塔的進(jìn)氣量都發(fā)生波動(dòng),從而使得出中和水溫度出現(xiàn)波動(dòng),所以先進(jìn)控制要求穩(wěn)定塔壓,從而使得清洗氣進(jìn)量穩(wěn)定,這樣保證出中和水溫度的波動(dòng)減小。對(duì)于出中和水溫度的控制來說,本身如果遇到倒塔,會(huì)先將冷卻水關(guān)閉,這樣使得出來的中和水溫度會(huì)上升10度左右,即自身的波動(dòng)比較的大。
    5、 進(jìn)料中和水:
    進(jìn)料的中和水主要控制塔液面(通過塔壓來反應(yīng)),在液位保證的情況下,使得生產(chǎn)正常, 出堿量的調(diào)節(jié)也能保證要求,同時(shí)塔壓的穩(wěn)定后,使得下段氣的進(jìn)氣量穩(wěn)定和合理分配。
    6、 總管壓力考慮:
    通過工藝了解,由于氣和液的給量受上部工序的影響,所以對(duì)總管壓力的的影響不納入先進(jìn)控制的考慮范圍,一旦出現(xiàn)總管壓力較高或較低的情況,由操作工聯(lián)系外部工序來進(jìn)行調(diào)節(jié)。
    7、 CV (Control Variables,被控變量)要求:
    目前的控制思路,制堿過程來說,單塔的控制指標(biāo)為中溫(17圈)、12圈溫度、塔壓和出堿溫度,其中12圈溫度為區(qū)域控制,即保證在一定的控制范圍之內(nèi)即可;清洗過程來說,控制指標(biāo)為出中和水溫度、塔壓和出中和水CO2濃度,其中CO2濃度為一小時(shí)化驗(yàn)一次,所以不作CV納入HIECON控制器。

    四、結(jié)束語
    先進(jìn)控制技術(shù)在我廠新線碳化塔裝置近一年來的應(yīng)用已取得了良好的效果,主要表現(xiàn)在提高了操作平穩(wěn)程度和碳化轉(zhuǎn)化率,實(shí)現(xiàn)了卡邊操作,增加了產(chǎn)量。事實(shí)表明,系統(tǒng)技術(shù)先進(jìn)成熟,控制性能好,魯棒性強(qiáng),適應(yīng)性廣,軟件的工程化程度高。系統(tǒng)所建立的模型能較好地反映裝置的動(dòng)態(tài)特性,符合裝置的實(shí)際情況,滿足現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際需要。



    作者:吳從金(1974--),1997年畢業(yè)于沈陽大學(xué),機(jī)電一體化專業(yè)。現(xiàn)任山東?;煞萦邢薰炯儔A廠儀表車間,技術(shù)員。
    聯(lián)系電話:0536-5322758
    E-mail:wucongjin@sohu.com
    聯(lián)系地址:山東海化股份有限公司純堿廠儀表車間 262737

     
     
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