2006年4月18日,北京利德華福電氣技術(shù)有限公司制造的同步機(jī)高壓變頻器在我廠驅(qū)動(dòng)CO2壓縮機(jī)同步電機(jī)開車成功并投入生產(chǎn)系統(tǒng)試運(yùn)行。我廠的CO2壓縮機(jī)為變轉(zhuǎn)矩負(fù)載,高壓變頻器用于變轉(zhuǎn)矩負(fù)載的高壓同步電機(jī)調(diào)速填補(bǔ)了我國(guó)在高壓同步電機(jī)調(diào)速方面的空白。由于眾所周知的原因,行業(yè)中習(xí)慣的認(rèn)為變轉(zhuǎn)矩負(fù)載的高壓同步電機(jī)難以進(jìn)行軟啟動(dòng)和調(diào)速。但是另一方面,生產(chǎn)過程中又要求對(duì)這類負(fù)載進(jìn)行調(diào)速,便于進(jìn)行生產(chǎn)負(fù)荷的調(diào)整和節(jié)能。因此,變轉(zhuǎn)矩負(fù)載的高壓同步電機(jī)調(diào)速就成了行業(yè)中一直以來想要解決的問題。在此,就該現(xiàn)場(chǎng)試運(yùn)行的有關(guān)情況作簡(jiǎn)要介紹:
一、基本數(shù)據(jù)
1、高壓變頻器參數(shù)
型號(hào):HARSVERT—S06/130 1250KVA 6kV 50Hz
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):Q/CPBLH003-2004
2、高壓同步電動(dòng)機(jī)參數(shù)
型號(hào):TDK1000—48 1000kW/125轉(zhuǎn)/分/116.5A,COSΦ=0.9(超前),ULC=116.5V, ILC=205A
3、CO2活塞式壓縮機(jī)參數(shù)
型號(hào):N—50/200 二氧化碳?jí)嚎s機(jī),排氣量:50米3/分 軸功率880kW,轉(zhuǎn)速:125轉(zhuǎn)/分
吸入絕對(duì)壓力:1Kg/cm2,排出絕對(duì)壓力:201Kg/cm2,外形:13145×4646×3750
汽缸直徑:920/720/380/210/110(mm),凈重:5000Kg,活塞行程:800mm
1964年,上海大隆機(jī)器廠制造
二、試運(yùn)行試車過程
首先,根據(jù)高壓同步電機(jī)的特點(diǎn),確定采取帶勵(lì)零速變頻啟動(dòng)的方式,啟動(dòng)時(shí)勵(lì)磁電流的選取對(duì)于順利啟動(dòng)非常重要。
活塞壓縮機(jī)負(fù)載在運(yùn)行時(shí)轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)大,而且設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速較低。由于負(fù)載的設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速越低,電機(jī)級(jí)數(shù)就越多,同步電機(jī)定子與轉(zhuǎn)子的圓周幾何空間角等效的電角度越大,例如48極電機(jī)其定子與轉(zhuǎn)子的圓周一周相當(dāng)于24×360=8640º電角度。也就是圓周的1度相當(dāng)于24º電角度,因而同樣的轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)將造成同步電機(jī)的轉(zhuǎn)子電角度更大的擺動(dòng),從而導(dǎo)致變頻器輸出電流和輸出功率的更大的波動(dòng)。
另外,由于活塞式壓縮機(jī)裝有輔助工頻啟動(dòng)的平衡塊,當(dāng)平衡塊下落時(shí),壓縮機(jī)處于能量回饋狀態(tài),極容易造成變頻器直流母線過壓。
因此,可以說活塞式壓縮機(jī)的變頻啟動(dòng)過程是一個(gè)較為復(fù)雜的動(dòng)態(tài)過程,啟動(dòng)時(shí)各參數(shù)的選取將直接影響到啟動(dòng)的成功與否。
如果采用過大的勵(lì)磁電流,在空載輕轉(zhuǎn)矩條件下,平衡塊下落會(huì)造成電機(jī)轉(zhuǎn)子磁極軸線超前定子合成磁極軸線,此瞬間同步電機(jī)相當(dāng)于同步發(fā)電機(jī),那么轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)矩變化將使同步電機(jī)相當(dāng)于同步發(fā)電機(jī)運(yùn)行,由于勵(lì)磁電流較大,電機(jī)的氣隙磁場(chǎng)較強(qiáng),電機(jī)將發(fā)出較大的功率,并通過泵升效應(yīng)使高壓變頻器發(fā)生過電壓故障而跳車。在此我們通過探索和分析,找到了相應(yīng)的途徑并予以解決,使試開車得以進(jìn)一步繼續(xù)。
其次,一旦將高壓變頻器帶電機(jī)啟動(dòng)到35Hz以上時(shí),壓縮機(jī)將加負(fù)荷,此時(shí)隨著電機(jī)定子電流的加大,顯然相應(yīng)的必須調(diào)大轉(zhuǎn)子勵(lì)磁電流,這里存在一個(gè)勵(lì)磁電流過大會(huì)造成過電壓,而太小不能及時(shí)跟上必須的過轉(zhuǎn)矩又有可能導(dǎo)致同步電機(jī)失步,引起持續(xù)振蕩而過電流跳車。通過摸索我們找到了解決的辦法。根據(jù)以上的分析和前幾次試驗(yàn)的教訓(xùn)制定下面的步驟進(jìn)行開車取得成功。
1.化肥車間#1CO2高壓同步電機(jī)變頻帶工藝負(fù)荷運(yùn)行步驟
1.1根據(jù)從4月12日至17日的包括空載、模擬帶載試驗(yàn),現(xiàn)化肥車間工藝上同意將#1CO2高壓同步電機(jī)變頻調(diào)速裝置帶工藝負(fù)荷運(yùn)行。并已落實(shí)到位萬(wàn)一故障跳車的處理措施預(yù)案,確認(rèn)不會(huì)引起生產(chǎn)及設(shè)備的事故。
1.2動(dòng)力車間已具備好操作票,并將變頻器室安裝好通風(fēng)機(jī)已可以運(yùn)行。高壓同步電機(jī)變頻器生產(chǎn)廠已將變頻器調(diào)試至遠(yuǎn)控遠(yuǎn)調(diào)狀態(tài)。
1.3對(duì)超速運(yùn)行時(shí),電機(jī)和壓縮機(jī)的機(jī)械強(qiáng)度和工藝的安全性進(jìn)行了詳細(xì)的研究,確定在頻率60Hz時(shí)電機(jī)和壓縮機(jī)可以穩(wěn)定安全運(yùn)行。根據(jù)工藝需要,調(diào)速范圍基本定在40Hz—60Hz,但允許在需要的情況下降至35Hz,因此,變頻器的輸出頻率最低設(shè)在35Hz。
1.4開停車的主要步驟如下(未提及部分按原操作程序進(jìn)行):
第一步:加勵(lì)磁電流,啟動(dòng)變頻器,頻率調(diào)至50Hz。
第二步:邊加負(fù)荷邊升勵(lì)磁電流(一旦變頻器輸出電流超過130A時(shí),適當(dāng)升10—20A), 直至加到100%左右的工藝負(fù)荷。(由生產(chǎn)負(fù)荷決定),勵(lì)磁電流一般控制在120A。
第三步:按需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)速,勵(lì)磁電流按下表給出: