摘 要: 簡(jiǎn)要介紹了B1包裝機(jī)的電控系統(tǒng)改造。從硬件構(gòu)成,到軟件編程,以及工控機(jī)和PLC之間的通信協(xié)議,都有詳盡的說(shuō)明。改造后的B1包裝機(jī)電控系統(tǒng)比原機(jī)增加了統(tǒng)計(jì)報(bào)表和預(yù)留的網(wǎng)絡(luò)接口,為將來(lái)車間的網(wǎng)絡(luò)化管理及遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集提供了技術(shù)支持。
關(guān)鍵詞: B1包裝機(jī) PLC 觸摸屏 工控機(jī)
引言
B1包裝機(jī)組,是我國(guó)煙草行業(yè)在上世紀(jì)八十年代至九十年代從德國(guó)斯慕門公司引進(jìn)的高速軟包包裝機(jī)組。該機(jī)組目前仍然是我國(guó)很多卷煙廠的主力機(jī)型。但是,由于B1包裝機(jī)已經(jīng)使用了10多年的時(shí)間,各電子控制部件逐步老化、失效,故障率很高,有效作業(yè)率不足65%。近年來(lái),機(jī)組電氣控制系統(tǒng)缺陷日益凸顯:一方面,由于各種電路板及繼電器邏輯組件逐步老化,經(jīng)常造成機(jī)組控制系統(tǒng)紊亂、故障后不能自動(dòng)停機(jī),以及停機(jī)狀態(tài)下自動(dòng)啟動(dòng)等故障現(xiàn)象,不但嚴(yán)重影響設(shè)備有效作業(yè)率的發(fā)揮,而且存在著較大的安全隱患;另一方面,該機(jī)組的控制線路板技術(shù)含量高,一直依賴進(jìn)口,國(guó)內(nèi)沒(méi)有生產(chǎn)廠家,造成備件組織困難,且價(jià)格較高,造成維修成本上升;同時(shí),機(jī)組還存在著控制方式落后、英文顯示造成維修不便等問(wèn)題。改造后的B1機(jī)組是以PLC和工控機(jī)為核心的電氣控制系統(tǒng)。PLC完成所有的數(shù)據(jù)采集和實(shí)時(shí)控制,完成啟動(dòng)、停車、工藝流程控制、檢測(cè)等整個(gè)運(yùn)行過(guò)程。工控機(jī)作為上位機(jī),具有良好的人機(jī)界面,它的任務(wù)是進(jìn)行工控顯示、完成各種操作、運(yùn)行參數(shù)(包括溫度參數(shù)、時(shí)間參數(shù)、速度參數(shù)等),并顯示詳細(xì)的故障信息,同時(shí)增設(shè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表功能和預(yù)留的網(wǎng)絡(luò)化管理及遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集提供技術(shù)支持。從而徹底解決B1機(jī)組電氣系統(tǒng)存在的問(wèn)題。
1 系統(tǒng)的硬件構(gòu)成
1.1系統(tǒng)構(gòu)成
B1包裝機(jī)組分別由NF卸盤機(jī)、BE包裝機(jī)、RC小包透明機(jī)、FHZ大條機(jī)和NK大條透明機(jī)等五個(gè)主要部分組成。由于其各部分獨(dú)立性很強(qiáng),這種方式便于維修與調(diào)試,為了體現(xiàn)原機(jī)組的控制優(yōu)點(diǎn),改造后的電控系統(tǒng)采用BE、RC、NF、FHZ/NK四個(gè)獨(dú)立部分單獨(dú)控制和單獨(dú)顯示的方式。BE包裝機(jī)為主機(jī),其它三部分為從機(jī),各部分之間增加了信息交換功能,實(shí)現(xiàn)B1機(jī)組的整體控制,相位控制采用絕對(duì)值編碼器,從面使B1機(jī)組協(xié)調(diào)工作。B1機(jī)(以BE機(jī)為例)改造的總體框如圖1所示。