我們上海日舒棉紡織廠的前身是上海第十四棉紡織廠肖塘分廠,主要生產(chǎn)以合成纖維和人造纖維為原料的紗線產(chǎn)品。建廠初期,為了節(jié)省投資,因陋就簡地從老廠轉(zhuǎn)移過來了一部分舊設(shè)備,另外又購買了外廠的一些二手設(shè)備。經(jīng)過幾年的運轉(zhuǎn)后,暴露出了不少問題,清梳部分的設(shè)備過于陳舊,故障率高,難以適應(yīng)品種質(zhì)量要求,而且像支“雜牌軍”,給維護管理帶來了不便。更突出的問題是由于這些設(shè)備中,有些原來是專紡棉纖維,雖經(jīng)改造,仍不能完全適應(yīng)紡化纖原料,不能滿足市場經(jīng)濟對產(chǎn)品的多樣化,高品質(zhì),高檔次的要求,制約了產(chǎn)品的優(yōu)化調(diào)整。因此我廠領(lǐng)導(dǎo)層決策,加大對前紡設(shè)備的投資力度,改變落后面貌,適應(yīng)市場需求,提高產(chǎn)品質(zhì)量。 在確定改造方案時,一種意見認(rèn)為,我們改造的步子應(yīng)該跨得大一點,選用代表先進生產(chǎn)力發(fā)展方向的清梳聯(lián)設(shè)備。還有一種意見認(rèn)為,清梳聯(lián)生產(chǎn),翻改品種麻煩,可能不適應(yīng)我廠的化纖多品種生產(chǎn),而只要對梳棉機進行更新,我廠的產(chǎn)品質(zhì)量就能得到改善,這樣還可以節(jié)省投資。就兩種不同意見,我們反復(fù)進行了論證,最后達成共識,清梳聯(lián)已成為了棉紡技術(shù)進步及現(xiàn)代化紡織廠的重要標(biāo)志,上清梳聯(lián),可以徹底改變清梳工段的落后面貌,避免今后的重復(fù)投資。清梳聯(lián)技術(shù)己被國際公認(rèn)為成熟的棉紡技術(shù),可以從根本上解決化纖棉卷粘卷,改善生條重不勻,喂入梳棉棉層保持開松狀態(tài),有利于梳理,提高成紗的各項質(zhì)量指標(biāo)。在品種翻改方面,現(xiàn)在清梳聯(lián)的抓包機能同時滿足不同品種的供棉需求,梳棉機輸棉管道之間配有閥門裝置,具有一定的機臺配置的靈活性,因此清梳聯(lián)能夠適應(yīng)我廠的化纖多品種生產(chǎn)。1999年,我們在對各種品牌的清梳聯(lián)設(shè)備進行調(diào)研后,選擇了英國Crosrol清梳聯(lián)生產(chǎn)流程線。
2.1工藝流程
因為我廠生產(chǎn)的品種較多,有不同的原料,如滌綸,腈綸,粘膠及不同原料的混紡,Crosrol公司為我廠專門設(shè)計了如下的工藝流程:
2.2.流程特點
該流程的主要特點有:
(1)對紡化纖生產(chǎn)適應(yīng)性強。因為化纖較蓬松,整個流程沒有過多的打擊,開清棉機的打手為梳針形式,開清比較溫和,避免了產(chǎn)生過多的棉結(jié)和短絨。在紡粘膠品種時,纖維經(jīng)過兩臺4倉下的鱷魚齒打手,能得到適當(dāng)?shù)拈_松。
(2) 混合能力強。抓包機運行長度長達30米,可排列足夠多的化纖包,能達到足夠的抓取混合效果。兩道4倉串聯(lián),大大增強了混合力度。
(3) 產(chǎn)量高,效益好。抓包機單產(chǎn)高達1500公斤/小時,4倉單產(chǎn)高達1000公斤/小時,梳針式開清棉機和氣流控制器單產(chǎn)高達850公斤/小時。我廠MK5D梳棉機在紡滌綸時,單產(chǎn)曾高達55公斤/小時,而用人大大減少。如清花操作工為0.5人/班,梳棉操作工1人/班。
(4) 流程短,占地少。流程為“一抓,二混,一清”,由于各單機效率高,完全能滿足開清要求。單機占地較小,如4倉占地為2960X 1900mm,梳針式開清棉機占地為3600×2840mm,氣流控制塔占地為1200×2150mm,清梳聯(lián)梳棉機占地為4645×3040mmo梳棉機中心間距最小僅需3.2米。
(5) 能適應(yīng)品種翻改的需要。多品種程控抓包機能同時供應(yīng)兩條線紡制不同品種。清梳送棉管道末端相聯(lián),各機臺的管道間配有閥門,可按照不同品種的產(chǎn)量要求,靈活配置梳棉開臺數(shù)。在抓包機的每一側(cè)可堆放4組不同原料:可隨時設(shè)定程序,改抓不同品種,方便了品種翻改。
2.3 各單機的主要特點
2.3.1多品種混棉可編程抓包機
機械結(jié)構(gòu)簡潔,特別是從一側(cè)抓棉換到另一側(cè)抓棉時,只要轉(zhuǎn)動抓臂,而無需轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)動機身,設(shè)計非常合理,故障極少。能記憶棉包高度和運行區(qū)域,自動抓取不同品種,遇有緊包時,能自動減慢運行速度,防止抓取棉塊過大和過緊而造成混棉不勻或塞車。
2.3.2四倉混棉機
纖維隨機地由氣流控制進入多倉,有效地增加了混合總量。各倉底部出棉羅拉從進棉方向按1:1.13:1. 27:1.4的不同速率輸出,增強了混棉效果。
2.3.4.清梳聯(lián)喂棉箱
電氣控制與梳棉機一體化,有效地保證了按梳棉機喂棉的需求供棉。上儲棉箱的喂入用氣壓控制,原料經(jīng)喂給角釘細(xì)開松輥開松后進入下儲棉箱,可調(diào)節(jié)風(fēng)量的棉箱風(fēng)機將氣流壓向下棉箱內(nèi)的纖維,形成一定密度的棉層。棉箱喂棉羅拉可根據(jù)供棉需求變速,以保持均勻連續(xù)地向下棉箱供棉。
2.3.5.MK5D梳棉機 摒棄了傳統(tǒng)的機框形式,采用整體式的鋼架底框,承載兩側(cè)機框。底框,側(cè)機框與錫林軸承座之間無固定螺絲聯(lián)結(jié),僅采用鋼球支承。這樣能有效地隔離地面和機臺內(nèi)部的振動上傳到各分梳隔距,能保持隔距的緊密和恒定?;剞D(zhuǎn)蓋板踵趾面與曲軌不接觸,蓋板運行方式轉(zhuǎn)換為由特制鏈條上的軸承在曲軌上滾動運行,消除了蓋板踵趾面的磨損,也改善了曲軌面的磨損,因此可以長久地保持錫林與蓋板間的隔距。蓋板可通過墊片精確地調(diào)整至一致高度,不需預(yù)磨,100%地利用針尖堅硬部分,增強了梳理能力,延長了蓋板針布的使用壽命。配有9根預(yù)分梳蓋板和3根后分梳蓋板,針尖密度逐步遞增,對分梳凝結(jié)纖維十分有效。閉環(huán)式的長片段和中片段自調(diào)勻整裝置,能精確地調(diào)整生條重量,大大降低了重不勻率。全機由電腦實行在線檢測,提供產(chǎn)量,質(zhì)量,運行狀態(tài)及保養(yǎng)方面的廣泛數(shù)據(jù),同時按設(shè)定要求,自動進行調(diào)節(jié)和控制。
3.使用效果
3.1.適紡范圍廣
我們在crosrol清梳聯(lián)設(shè)備上所紡過的纖維有滌綸,腈綸,粘膠,染色滌綸,差別化纖維,既有38mm的短纖維,也有5lmm的中長纖維。有些纖維在試紡時,碰到了一些問題,經(jīng)過摸索以后,解決了問題,取得了成功。如在剛開始試紡改性滌綸纖維大有光、高溫陽離子時,棉網(wǎng)下瀉,不能隨導(dǎo)棉皮圈輸出成條。針對這一情況,我們對導(dǎo)棉裝置進行了改進,克服了棉網(wǎng)下瀉,在清梳聯(lián)上順利投產(chǎn)了大有光纖維和高溫陽離子纖維。
3.2.質(zhì)量指標(biāo)
我們對Crosrol清梳聯(lián)進行了各種質(zhì)量數(shù)據(jù)的測試。
3.2.1 生條重量不勻率與成紗質(zhì)量指標(biāo)
經(jīng)多次測試,生條重不勻率能穩(wěn)定在2%以下。如對38mm滌綸不同產(chǎn)量時的生條重不勻和30s成紗質(zhì)量指標(biāo)測試如下:
梳棉產(chǎn)量 36公斤/臺時 45公斤/臺時 55公斤/臺時
標(biāo)準(zhǔn)重量 4.0 4.0 4.0
實際重量 4.0 3.9 4.1
重不勻率 1.05 0.77 1.85
生條棉結(jié)(粒/0.5克) 0 2 2
細(xì)紗條干CV% 14.61 14.18 14.09
千米細(xì)節(jié) 3 3 4
千米粗節(jié) 17 24 24
千米棉結(jié) 21 24 23
對51mm滌綸在3。6克/米定量,230米/分輸出速度和4.8克/米定量,200米/分輸出速度兩種情況下 的生條質(zhì)量及32s成紗質(zhì)量測試如下:
生條定量克/米 3.6 4.8
出條速度米/分 230 200
臺時產(chǎn)量公斤/小時 50 57
生條重不勻 1.91 1.19
生條棉結(jié)粒/0.5克 2 1
生條Uster CV% 5.07 4.80
一并條干CV/% 5.31 5.06
二并條干CV% 3.87 3.99
三并條干CV% 3.95 3.32
里排粗紗CV% 4.85 4,88
外排粗紗CV% 5.26 4.77
細(xì)紗條干CV% 17.07 17.24
千米細(xì)節(jié) 68 74
千米粗節(jié) 65 72
千米棉結(jié) 111 117
Crosrol清梳聯(lián)與本廠老梳棉機紡51mmT/R混紡40s紗的質(zhì)量指標(biāo)對比如下:
項目 Crosrol清梳聯(lián) 本廠老梳棉機
平均CV% 18.73 19.67
平均千米細(xì)節(jié) 188 211
平均千米粗節(jié) 131 212
平均千米棉結(jié) 147 231
各項數(shù)據(jù)顯示,Crosrol清梳聯(lián)的質(zhì)量指標(biāo)較本廠老梳棉機的質(zhì)量指標(biāo)有較大的改善。
3.2.2.清花混棉效果
我們對兩臺4倉串聯(lián)的混合效應(yīng)進行了分析和測試。設(shè)原料進入第一道4倉后,各倉內(nèi)的原料為M1,M2,M3,M4,由第一道4倉輸入第二道4倉后,各倉內(nèi)的原料為(M1十M2+M3+M4,),因此第二倉輸出的原料則為4×(M1+M2+M3+M4),相當(dāng)于16倉的混合效應(yīng),纖維相互之間可以得到更充分的混合,可有效地克服色差,改善成紗截面的纖維排列均勻。
第一道4倉 第二道4倉
我們曾以75%白滌與25%黑滌在清花排包,經(jīng)兩道4倉串聯(lián)混棉后,生產(chǎn)出的生條,各桶之間目光檢測
看不出色差。以T/R 65/35混合后,在5臺梳棉機上,同時各取一桶生條試樣,分別紡成30s細(xì)紗后,各取 100米長度的紗樣,測試混合差異:
桶號 1 2 3 4 5 平均
滌綸含量 64.90 65.72 64.79 65.06 64.88 65.07
2001年一家日本客商把在東南亞其他國家生產(chǎn)的蓄熱導(dǎo)電紗線給我廠試紡。因為其中碳黑纖維混合比例僅有5%為了慎重對待,我們分別在老機和清梳聯(lián)上進行了試紡,經(jīng)過對比測試,清梳聯(lián)生產(chǎn)的紗樣,顏色混合均勻,成紗質(zhì)量指標(biāo)優(yōu)于老機,滿足了日本客商的要求,給了我廠550噸的訂單,最后實際完成了577噸產(chǎn)量,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。今年日本客商又來我廠再續(xù)出口訂單100噸。
3.3 降低成本,提高效率按我廠清梳舊設(shè)備定員,30人/萬錠,使用清梳聯(lián)后,只需6人/萬錠(三班運轉(zhuǎn)),減少勞動定員24人/萬錠。使用清梳聯(lián)后,還節(jié)省了占地面積,特別是老梳棉間,騰出了大片面積,支援了其他工序的改造。
3.4.培訓(xùn)鍛煉了維修技術(shù)力量Crosrol清梳聯(lián)設(shè)備技術(shù)含量高,自動化和機電一體化程度高。我廠維修人員原來擔(dān)心,怕不能很好掌握和維護這套清梳聯(lián)。Crosrol的合資者上海紡機總廠給我們提供了詳盡的培訓(xùn)和技術(shù)支持,不論是維修技術(shù)方面的問題還是質(zhì)量攻關(guān)方面的問題,該廠的售后服務(wù)人員都能認(rèn)真負(fù)責(zé)地提供有關(guān)資料,咨詢,現(xiàn)場服務(wù)及備件供應(yīng),使得我們無后顧之憂。通過培訓(xùn)和實踐,我廠的保全保養(yǎng)和電氣維修人員得到了鍛煉和提高。過去清花和梳棉,機械和電氣各歸各,現(xiàn)在清花和梳棉工段已經(jīng)合并,維修人員既修清花也修梳棉。機械維修和電氣維修人員也經(jīng)常一起互相協(xié)作進行維修。
4有待改進之處
4.1,生條條干cV值經(jīng)我們測試,一般都要超過4.5%,雖然我們多次測試后<