1、用戶工藝情況介紹
廣州明珠電力(集團(tuán))有限公司發(fā)電C廠現(xiàn)有#5,#6兩臺(tái)51.2MW燃油機(jī)組,#7一臺(tái)36MW汽輪機(jī)組。#5,#6兩臺(tái)燃機(jī)的余熱分別提供#1,#2鍋爐,驅(qū)動(dòng)#7汽輪發(fā)電機(jī)。#1,#2鍋爐的#1,#2汽包的給水由#1,#2,#3三臺(tái)給水泵按母管方式供水。
三臺(tái)給水泵的參數(shù)相同,為沈陽(yáng)水泵廠生產(chǎn)DG80-120x9,額定轉(zhuǎn)速2980rpm,效率82%,供水80m3/h改造為120m3/h,揚(yáng)程1080m。拖動(dòng)給水泵的三臺(tái)6kV電動(dòng)機(jī)Y4002-1型電機(jī),額定參數(shù)500kW,6kV/57.2A,cosΦ=0.87,轉(zhuǎn)速2972rpm,F(xiàn)級(jí)絕緣,繞組Y接,1998年8月南洋防爆電機(jī)廠生產(chǎn)。
如圖1為明珠C廠#7汽輪發(fā)電機(jī)給水泵回路原理示意圖,該設(shè)計(jì)最初的設(shè)計(jì)思想是“兩工作一備用”,當(dāng)任意一臺(tái)出現(xiàn)故障時(shí)隨即啟動(dòng)備用電動(dòng)機(jī),保證機(jī)組的正常運(yùn)行。給水母管到兩個(gè)鍋爐汽包都分別有主路、中路、旁路三個(gè)閥門控制給水流量,其中主路為調(diào)節(jié)閥最大流量100%,中路調(diào)節(jié)閥最大流量約70%,旁路電動(dòng)閥流量約50%。
但水泵經(jīng)過葉片技術(shù)改造,現(xiàn)在的實(shí)際運(yùn)行工況是:在目前負(fù)荷情況下,一臺(tái)泵的出水量已夠兩臺(tái)鍋爐的運(yùn)行,在兩臺(tái)燃機(jī)運(yùn)行,#1與#2兩個(gè)汽包供汽(二拖一工況)、總負(fù)荷為67MVA左右時(shí),汽包壓力6.4Mpa左右,額定蒸發(fā)量64t/h,運(yùn)行1#泵,此時(shí)電機(jī)電流為51A左右,功率因數(shù)為0.86,實(shí)際給水量約125t/h,泵頭出口壓力為8.3~8.9MPa左右,此時(shí)泵已工作到極限。在谷期負(fù)荷較低時(shí),只運(yùn)行其中一臺(tái)燃機(jī),一個(gè)汽包供汽(一拖一工況),汽包壓力3.5Mpa左右,此時(shí)保持運(yùn)行#2泵,電機(jī)電流為41A左右,電機(jī)功率因數(shù)為0.85,泵頭出口壓力為9.2~9.8Mpa左右,實(shí)際給水量約63t/h。
2 廣州明珠C廠#1給水泵改造前的運(yùn)行情況
2.1 改造前的給水泵的系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)
通過上述數(shù)據(jù)可得出如下結(jié)論:
a、日間二拖一時(shí),一臺(tái)泵運(yùn)行時(shí),水泵給水量約120m3/h,從水泵的性能曲線可知,在該點(diǎn)運(yùn)行時(shí)水泵效率較低,為53%,而該水泵最佳效率點(diǎn)為62%(對(duì)應(yīng)額定流量為80m3/h)。
b、日間二拖一時(shí),電機(jī)消耗總功率530kVA,其中有功功率為456kW,在該運(yùn)行情況下電機(jī)已基本滿負(fù)荷運(yùn)行,但是電機(jī)無功電流為26A。
c、峰期一拖一時(shí),電機(jī)消耗總功率為426kVA,其中有功功率為360kW。
d、谷期運(yùn)行時(shí),在水壓為9.8Mpa的情況下,水泵給水為105m3/h,鍋爐供水為633/h,回流循環(huán)閥回流42m3/h,存在很大的節(jié)能空間。
2.2 廣州明珠C廠#1給水泵變頻改造方案
2.2.1 設(shè)計(jì)要求及目標(biāo)
a) 變頻改造后的控制系統(tǒng)獨(dú)立于現(xiàn)有的DCS系統(tǒng),本系統(tǒng)有獨(dú)立的檢測(cè)、控制、顯示、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),在中控室也能監(jiān)視供水系統(tǒng)狀態(tài)、實(shí)時(shí)監(jiān)視系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài),可記錄系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)。
b) 實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制性能,能夠?qū)崿F(xiàn)在中控室進(jìn)行遠(yuǎn)程命令控制及系統(tǒng)控制目標(biāo)參數(shù)修改。
c) 能實(shí)現(xiàn)與其他水泵的切換互補(bǔ)運(yùn)行,并實(shí)現(xiàn)完善的故障處理功能,故障停機(jī)后自動(dòng)啟動(dòng)其他水泵,保障供水系統(tǒng)安全運(yùn)行。
d) 由于沒有空余的戶內(nèi)空間,要求該變頻裝置安裝于戶外汽機(jī)旁,廠區(qū)周邊有煤廠,因此裝置設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分注意防塵;南方氣候濕熱,夏天地表最高溫度可達(dá)45度以上,濕度可達(dá)100%,要求裝置具有較好的防濕功能,并具備抗高溫的能力。
2.2.2 設(shè)計(jì)方案:
經(jīng)過調(diào)研與比較,我廠給水泵變頻改造選用了廣州智光電機(jī)有限公司的ZINVERT-A6H630/06Y高壓變頻調(diào)速裝置,取得了滿意的運(yùn)行效果。
a)系統(tǒng)介紹
該高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)具有強(qiáng)大的自動(dòng)控制和通信功能,主控制器具有RS-485通信接口,采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊協(xié)議為方便運(yùn)行人員控制,在中控室安裝有監(jiān)控PC計(jì)算機(jī),由其與N(N=1~31)臺(tái)變頻調(diào)速裝置進(jìn)行通信。允許系統(tǒng)連接1~31個(gè)高壓變頻調(diào)速器,最大1200m的通訊距離。系統(tǒng)總體框圖如2圖所示。
在我廠給水泵的變頻改造系統(tǒng)中,先選用一臺(tái)500kW/6kV高壓變頻調(diào)速裝置。在該系統(tǒng)中上位PC機(jī)作為主機(jī),高壓變頻調(diào)速裝置作為從機(jī)。該系統(tǒng)特點(diǎn)是成本較低、信號(hào)傳輸距離遠(yuǎn)、抗干擾能力強(qiáng),尤其適合中遠(yuǎn)距離控制系統(tǒng)。采用該方案,可直接在中控室調(diào)節(jié)與控制現(xiàn)場(chǎng)高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的運(yùn)行。
上位機(jī)采用PC計(jì)算機(jī),在Windows 圖形化系統(tǒng)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)友好的人機(jī)界面,用文字、表格、圖象等顯示的運(yùn)行狀態(tài)、報(bào)警、事件記錄及其它信息,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)查看、運(yùn)行控制、目標(biāo)參數(shù)調(diào)節(jié)等功能,操作方便、顯示直觀,方便現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行和維護(hù)。
b) 控制系統(tǒng)構(gòu)成
變頻改造時(shí)所有的信號(hào)檢測(cè)、驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)要完全獨(dú)立于現(xiàn)有的DCS控制系統(tǒng),調(diào)節(jié)可采用定頻運(yùn)行閥門控制,將來DCS改造后也可采用閥門定開度控制頻率運(yùn)行,滿足運(yùn)行需要的汽包蒸發(fā)量、給水流量及汽包液位要求。
c) 可靠性措施方案
由于發(fā)電機(jī)組運(yùn)行可靠性的要求,系統(tǒng)考慮到變頻調(diào)速系統(tǒng)退出運(yùn)行后,不影響生產(chǎn),確保給水系統(tǒng)正常運(yùn)行,結(jié)合實(shí)際運(yùn)行狀況設(shè)計(jì)二種故障處理方案,當(dāng)變頻調(diào)速系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),可將電機(jī)投切到工頻下運(yùn)行,恢復(fù)到原有系統(tǒng)運(yùn)行方式。
高壓變頻系統(tǒng)配備旁路柜,當(dāng)高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)出現(xiàn)故障后,高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)控制器跳開DL1,連鎖關(guān)閉出水閥門,同時(shí)連鎖啟動(dòng)備用水泵。可將電機(jī)轉(zhuǎn)切至工頻運(yùn)行,進(jìn)行檢修原理如圖5所示。
圖3中DL1為現(xiàn)有電機(jī)用高壓斷路器,K1、K2、K3為高壓隔離刀閘,當(dāng)變頻調(diào)速系統(tǒng)故障時(shí),自動(dòng)斷開DL1,操作切換打開K1、K2,閉合K3將電機(jī)轉(zhuǎn)為工頻。此時(shí)變頻調(diào)速系統(tǒng)從高壓中隔離出來,便于檢修、維護(hù)和調(diào)試。
2.2.3 高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的選型使用情況:
由于高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)對(duì)環(huán)境(溫度、灰塵)要求較高,一般現(xiàn)有進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)高壓變頻調(diào)速裝置都要求建造專用房間或利用室內(nèi)閑置位置用于安裝高壓變頻調(diào)速系統(tǒng),并要作外圍空氣冷卻與防塵處理,這時(shí)現(xiàn)場(chǎng)工作量較大且要求有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)。我廠由于安裝場(chǎng)地局限,變頻改造的Zinvert系列高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)不能安裝在現(xiàn)有高壓廠房?jī)?nèi),另建高壓室也有困難, 智光公司的產(chǎn)品已充分考慮了防塵與冷卻問題,最后采用一體化箱式安裝方式,在現(xiàn)場(chǎng)只建設(shè)一簡(jiǎn)單的基礎(chǔ),使現(xiàn)場(chǎng)的改造基建投資大大削減,且整個(gè)系統(tǒng)的箱式外殼在完全滿足防護(hù)和抗干擾要求前提下,兼顧了美觀性和實(shí)用性,直接安裝在機(jī)組0米層給水泵現(xiàn)場(chǎng)附近。除其安裝方便外,對(duì)于智光公司的高壓變頻產(chǎn)品,我們還主要看重其以下一些特點(diǎn):
(1)采用先進(jìn)的多級(jí)H橋單元模塊結(jié)構(gòu),通過高速光纖數(shù)字通信技術(shù),實(shí)現(xiàn)高壓主回路與控制系統(tǒng)的隔離,抗電磁干擾,可靠性高,現(xiàn)場(chǎng)安裝位置距離我廠升壓主變不到10米,經(jīng)受強(qiáng)電磁干擾的考驗(yàn),運(yùn)行穩(wěn)定。
(2)運(yùn)行無電網(wǎng)污染,電網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)高達(dá)0.96以上,輸入電流大大減小,無需功率因數(shù)補(bǔ)償及諧波抑制裝置。
(3)該高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)采用技術(shù)解決了電機(jī)未停車即可直接啟動(dòng)高壓變頻的瓶頸問題,無需任何電機(jī)測(cè)速裝置,啟動(dòng)時(shí)無電流沖擊,確保電機(jī)持續(xù)運(yùn)行可靠性,該功能為國(guó)內(nèi)高壓變頻產(chǎn)品領(lǐng)域的首創(chuàng)。
(4)該高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)采用該公司自有專利技術(shù),主回路設(shè)計(jì)中充分考慮了電機(jī)或是連接電機(jī)的高壓電纜可能發(fā)生的相間短路而設(shè)計(jì)了三重短路保護(hù),可有效保護(hù)變頻調(diào)速系統(tǒng)免受巨大相間短路故障電流而造成的損壞,從而進(jìn)一步延長(zhǎng)產(chǎn)品壽命和提升產(chǎn)品運(yùn)行可靠性。該產(chǎn)品已通過輸出相間短路功能的測(cè)試。
(5)輸入高壓瞬時(shí)掉電后系統(tǒng)不停機(jī),當(dāng)高壓掉電或者高壓輸入跌落至65%以下時(shí)間較長(zhǎng)導(dǎo)致系統(tǒng)停機(jī)時(shí),若在設(shè)定時(shí)間內(nèi)(最長(zhǎng)可至30秒)高壓恢復(fù)則可自行無沖擊啟動(dòng)高壓電機(jī)。符合省中調(diào)在某火電機(jī)組輔機(jī)采用國(guó)外高壓變頻造成事故后,在今年5月下發(fā)的有關(guān)“火電重要輔機(jī)高壓變頻需具有斷電捕捉再啟動(dòng)功能模塊”的要求,可有效避免傳統(tǒng)高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)因系統(tǒng)故障、母線切換或大負(fù)荷啟動(dòng)時(shí)母線電壓瞬態(tài)跌落或較長(zhǎng)時(shí)間情況下所導(dǎo)致的不必要停機(jī)現(xiàn)象,保證生產(chǎn)持續(xù)進(jìn)行。
(6)耐電網(wǎng)波動(dòng)能力強(qiáng):網(wǎng)側(cè)電壓在65%額定值至120%額定值內(nèi)不停機(jī),保證電機(jī)持續(xù)運(yùn)行。電網(wǎng)輸入側(cè)電壓在+15%~-15%范圍內(nèi)波動(dòng)時(shí),通過電壓波動(dòng)補(bǔ)償算法來自動(dòng)補(bǔ)償輸出, 可維持輸出電壓和帶載能力保持不變。
(7)為保證系統(tǒng)的可靠性,控制電源采用交、直流輸入,多達(dá)4路供電,各控制電源互為備用,無擾切換,確??刂葡到y(tǒng)工作的可靠性。
3 我廠#1給水泵高壓變頻改造后的運(yùn)行情況介紹:
由于該公司產(chǎn)品在出廠前已經(jīng)過直接高壓滿負(fù)荷試驗(yàn),因此現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試、投運(yùn)工作很順利,自2004年投運(yùn)以來運(yùn)行穩(wěn)定,節(jié)能效果顯著,且廠家技術(shù)培訓(xùn)、服務(wù)十分到位。
3.1 高壓變頻改造后的給水泵的系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù):
進(jìn)行變頻改造后,按鍋爐需水量供水,一拖一工況給水壓力平均4.8MPa變頻運(yùn)行供水63 m3/h,二拖一工況給水壓力平均7.2MPa變頻運(yùn)行供水125 m3/h。
3.2 高壓變頻改造前后給水泵運(yùn)行數(shù)據(jù)比較
從表3的數(shù)據(jù)可見,#1給水泵經(jīng)過高壓變頻改造后,其給水系統(tǒng)的管網(wǎng)壓力、消耗功率都大大減小,尤其在一拖一運(yùn)行方式下,其管網(wǎng)壓力50%左右、消耗功率降低降低60%;即使在二拖一運(yùn)行方式下,其管網(wǎng)壓力降低9%、消耗功率降低10%,有相當(dāng)大的經(jīng)濟(jì)效益。
4、給水泵高壓變頻改造的效果評(píng)價(jià)
(1)節(jié)能效益:#1給水泵改造后,在一拖一運(yùn)行方式下,功率損耗降低60<