一、引言
東風(fēng)二汽重型車(chē)廠(以下簡(jiǎn)稱重型車(chē)廠)裝配車(chē)間原有的四條自行小車(chē)線因工藝需要與板鏈實(shí)現(xiàn)同步,并實(shí)現(xiàn)板鏈的無(wú)極調(diào)速在自行小車(chē)上同步體現(xiàn)出來(lái),需要將板鏈的速度的模擬量實(shí)時(shí)的傳給小車(chē),在保留原有PLC的基礎(chǔ)上對(duì)設(shè)備進(jìn)行改造,而且改造工期只有短,只是高溫假的10天左右,要求4條自行小車(chē)線全部改造到位,并滿足上班第一天的生產(chǎn)需要,不能有任何閃失。
目前我們應(yīng)用成熟的滑觸線數(shù)據(jù)通訊方式有:現(xiàn)場(chǎng)總線西門(mén)子的導(dǎo)軌放大器Prifibus通訊方式。當(dāng)由于本項(xiàng)目改造時(shí)間很短,改造線路多,還要和原有歐姆龍的PLC匹配,所以以上方式在此要求下很難實(shí)現(xiàn)。最后我們考慮使用目前先進(jìn)的無(wú)線通訊技術(shù)。
在確定采用無(wú)線方案后,經(jīng)過(guò)多方考察及性價(jià)比比較,最終選定德國(guó)的菲尼克斯的無(wú)線通訊產(chǎn)品。
二、系統(tǒng)功能
(一)設(shè)計(jì)優(yōu)點(diǎn)
• 控制信號(hào)全部用無(wú)線方式傳輸,只需要為小車(chē)提供電源,沒(méi)有了復(fù)雜的布線,減少了滑觸線和碳刷的數(shù)量,減少了滑動(dòng)帶來(lái)的機(jī)械磨損和碳刷消耗,使備件和人員維護(hù)成本大大降低。
• 傳統(tǒng)滑觸線控制方式受滑觸線級(jí)數(shù)的限制,小車(chē)的控制信號(hào)采用編碼方式,一旦接觸不良,容易出現(xiàn)誤碼和掉碼,小車(chē)故障率高。采用無(wú)線通訊的方式,2.4G頻段的藍(lán)牙通訊協(xié)議保證了實(shí)時(shí)性通訊,通過(guò)跳頻擴(kuò)頻技術(shù),使系統(tǒng)抗干擾,穩(wěn)定可靠.大大降低故障率。
• 滑觸線的控制方式要保證基本的控制保護(hù)功能是采用線體分段,通斷的方式來(lái)傳遞信號(hào)的,信號(hào)受滑觸線級(jí)數(shù)的限制,只能保證基本的控制和保護(hù)功能。而無(wú)線的方式的采用,可以突破限制滑線限制,增加更多的控制和保護(hù)功能,使小車(chē)的運(yùn)行保護(hù)更加全面合理,安全可靠。
• 操作性強(qiáng),擴(kuò)展性好。小車(chē)上沒(méi)有了復(fù)雜的接線回路,避免了小車(chē)故障,所有的小車(chē)診斷操作和參數(shù)設(shè)定都可以在地面主控進(jìn)行,減少攀爬作業(yè)。即使停車(chē)位置改造或者小車(chē)數(shù)量變化,工藝變化等都不用做滑觸線等硬件更改。只需要做相應(yīng)的主控調(diào)試。
• 小車(chē)可以根據(jù)外圍聯(lián)鎖設(shè)備的速度變化實(shí)現(xiàn)速度的自動(dòng)調(diào)節(jié)。頻率變化非常的靈活,大大的提高了設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化。
(二)硬件配置
以其中一條自行小車(chē)線配置的主要硬件清單。
主控單元由PLC控制器和無(wú)線基站FLM BT BS 3組成。無(wú)線基站作為I/O和PLC控制器的接口設(shè)備??赏ㄟ^(guò)DEVICENET現(xiàn)場(chǎng)總線方式與歐姆龍PLC CJ1連接。