我公司的車身焊裝生產(chǎn)線要求每小時生產(chǎn)40臺白車身(40JPH) ,由于生產(chǎn)節(jié)拍高,因此從下車體線到總拼線的輸送系統(tǒng)采用多臺自行小車環(huán)形運轉(zhuǎn)的方式。這種傳統(tǒng)的滑觸線控制方式使自行小車與主控PLC之間信息交換無法通過電纜直接連接來實現(xiàn),存在數(shù)據(jù)交換信息量受限、可靠性低和電氣安裝復(fù)雜等弊端。
為了避免這種弊端,我們將無線以太網(wǎng)通信技術(shù)應(yīng)用于空中自行小車信息交換方式中,該技術(shù)首次在本公司西部車身車間五菱鴻途車身焊裝線環(huán)線空中自行小車輸送控制系統(tǒng)上應(yīng)用,經(jīng)過兩年的生產(chǎn)驗證,該系統(tǒng)可靠性高、故障率低且維修簡單。
圖1 和主控PLC連接的RadioLinx模塊
本文以五菱鴻途車身焊裝生產(chǎn)線環(huán)線空中自行小車輸送控制系統(tǒng)為例,詳細(xì)討論傳統(tǒng)滑觸線和無線以太網(wǎng)通信兩種不同的信息交換方式。
傳統(tǒng)滑觸線信息交換方式
傳統(tǒng)交換方式是對滑觸線進(jìn)行分段。在滑觸線的分段內(nèi),通過集電器上的電刷采集/傳輸信號經(jīng)中間繼電器和主控PLC連接,實現(xiàn)空中自行小車和主控PLC之間的信息交換。這種傳統(tǒng)信息交換方式存在以下幾個弊端:
1. 信息交換量受限
在實際應(yīng)用中,一般使用10極(8極)滑觸線進(jìn)行自行小車和主控PLC之間信息的交換。10級(8極)滑觸線中,電源占用4級,信息交換占用6級(4極)。按照每個工位工藝動作的要求對滑觸線進(jìn)行分段,工位的工藝要求越多,數(shù)據(jù)交換的信息就越多,滑觸線分段也越多。
從自行小車采集信號原理圖可以看出,10級的滑觸線分段之后,最多只能滿足19個信號和主控PLC信息交換,且僅可滿足自行小車基本工藝動作的控制,大量的報警信息無法傳送到主控PLC,無法更好地顯示各自行小車的狀態(tài)。若需新增工藝動作,控制工藝動作的信號無法增加,從而使環(huán)線自行小車和主控PLC的信息交換量受到限制。
2. 系統(tǒng)可靠性低
(1)環(huán)形空中自行小車通過集電器上的碳刷在滑觸線上采集/傳輸控制信號。自行小車抓取工件升降的過程中會產(chǎn)生抖動,碳刷隨之也會發(fā)生抖動,造成信號丟失,使系統(tǒng)的可靠性降低。
(2)環(huán)線空中自行小車長期運行后,碳刷和滑觸線磨損,導(dǎo)致碳刷破裂、接觸不良,也會使控制信號丟失。此外,碳刷長期和滑觸線摩擦,大量碳粉會滯留在滑觸線分段處或滑觸線上,造成信號的誤傳輸,使系統(tǒng)的可靠性降低。
圖2 和小車PLC連接的RadioLinx模塊
(3)由于空中自行小車工藝動作較多,控制每個工藝動作的信號都需要電纜接入主控PLC,通過碳刷和中間繼電器進(jìn)行轉(zhuǎn)接,必然造成整個控制系統(tǒng)故障點增多,使系統(tǒng)的可靠性降低。
3. 電氣安裝復(fù)雜
空中自行小車的鋁型軌道大多在空中(離地5m左右),滑觸線布置在鋁型軌道上,滑觸線上的信號通過電纜接入PLC進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。由于主控PLC大多放在地面,空中自行小車工藝動作較多,控制每個工藝動作的信號也較多,則需要的電纜較多,敷設(shè)電纜和橋架等安裝工作比較復(fù)雜。
無線以太網(wǎng)信息交換
為了克服傳統(tǒng)滑觸線數(shù)據(jù)信息交換量受限、系統(tǒng)可靠性低及電氣安裝復(fù)雜等缺點,通過大量的調(diào)研和分析,我們把無線以太網(wǎng)通信技術(shù)應(yīng)用在空中自行小車信息交換中,替代傳統(tǒng)的滑觸線信息交換方式,通過無線以太網(wǎng)模塊的發(fā)射/接收信號,與主控PLC進(jìn)行信息交換。僅需要4級滑觸線即可滿足自行小車電源的使用,用于信息交換的6級(4極)滑觸線可以取消,大大減少了滑觸線的使用數(shù)量。
1. 信息交換無限量
通過無線以太網(wǎng)通信模塊的發(fā)射/接收數(shù)據(jù)包進(jìn)行信息交換,系統(tǒng)可以任意地增加所需要的控制信號,信息交換量不再受到限制,大量的故障報警信息可以傳送給主控PLC,從而實現(xiàn)了主控PLC對空中自行小車的實時監(jiān)控,使系統(tǒng)可以實現(xiàn)比傳統(tǒng)滑觸線方式環(huán)線小車更多的功能。
2. 系統(tǒng)的可靠性高
無線以太網(wǎng)信息交換方式取消了6級用于信號控制的滑觸線,僅留4級為空中自行小車提供電源?;|線和碳刷的減少,避免了自行小車抓取工件上、下抖動和碳刷接觸不良造成的信號丟失,以及碳刷長期與滑觸線摩擦,碳粉滯留在滑觸線分段處或者滑觸線上造成的信號誤傳輸??罩凶孕行≤嚭椭骺豍LC的信息交換通過無線以太網(wǎng)通信模塊進(jìn)行交換,無需通過滑觸線和繼電器經(jīng)由電纜和主控PLC交換,使系統(tǒng)的故障點大大較少,從而提高了系統(tǒng)的可靠性。
3. 電氣安裝簡單
取消了用于信號交換的6極滑觸線,減少了大量的控制電纜的安裝。空中只需要1根網(wǎng)線連接無線以太網(wǎng)模塊和主控PLC,數(shù)據(jù)信息通過安裝在自行小車上的無線以太網(wǎng)發(fā)射/接收模塊和安裝在環(huán)線自行小車的鋁型軌道的無線以太網(wǎng)接收/發(fā)射模塊進(jìn)行交換,同時也減少了自行小車隨車電控柜和主控柜大量的中間繼電器和I/O模塊的使用,使安裝、接線和維修簡單化。
4. 維護(hù)方便
采用無線以太網(wǎng)通信技術(shù)作為信息交換方式的環(huán)線空中自行小車控制系統(tǒng),控制信號的電纜幾乎比傳統(tǒng)滑觸線信息交換方式減少了90%,故障點大大減少,使系統(tǒng)的硬件連接更加簡單。系統(tǒng)信息交換出現(xiàn)故障,只需要重新配置安裝在自行小車和環(huán)線鋁型軌道的無線通信以太網(wǎng)模塊的IP地址即可,大大節(jié)約了故障查找的時間,使系統(tǒng)維護(hù)更加方便。
無線以太網(wǎng)信息交換方式的應(yīng)用
基于無線以太網(wǎng)信息交換方式的優(yōu)勢,我們首次在五菱鴻途車身焊裝生產(chǎn)線中的環(huán)線空中自行小車輸送控制系統(tǒng)上進(jìn)行大膽嘗試。下面以五菱鴻途環(huán)線空中自行小車控制系統(tǒng)為例,介紹無線以太網(wǎng)信息交換方式在實際生產(chǎn)中的應(yīng)用。
1. 無線以太網(wǎng)通信模塊RadioLinx
ProSoft公司的無線通信模塊RadioLinx,提供以太網(wǎng)和串口(RS232、RS422和RS485)應(yīng)用解決方案,包括無線以太網(wǎng)通信模塊、無線串口通信模塊和無線以太網(wǎng)/串口通信組合模塊。
在五菱鴻途車身焊裝線環(huán)線空中自行小車控制系統(tǒng)采用無線以太網(wǎng)通信模塊(RadioLinx Ethernet Switch) RLX-FHE,它具有以下特點:
(1)無線交換機獨立于協(xié)議。
(2)單體數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)器、中繼器和遠(yuǎn)程端。
(3)對等通信及診斷。
(4)擁有自己的IP地址。
(5)在25km范圍內(nèi),傳輸速率為250kbit/s。
(6)硬件可加密,安全性高。
(7)傳輸數(shù)據(jù)的頻率為2.4GHz。
2.無線通信模塊方案
采用Prosoft公司的無線通信模塊RadioLinx取代傳統(tǒng)滑觸線信息交換方式,使空中自行小車PLC和主控PLC通過無線以太網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息交換。
在整個方案中,共使用5個無線以太網(wǎng)通信模塊RLX-FHE(A、B、C、D和E),其中1個模塊A和主控PLC通過網(wǎng)線相連(如圖1所示),其余4個模塊B、C、D和E分別安裝在4臺自行小車上,和自行小車的PLC相連(如圖2所示)。模塊A、B、C、D和E之間構(gòu)成一個小型的局域網(wǎng),通過無線以太網(wǎng)實現(xiàn)之間的數(shù)據(jù)交換。
模塊A通過無線以太網(wǎng)采集模塊B、C、D和E的相關(guān)信息,和它相連的主控PLC對所采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理;然后把經(jīng)過主控PLC處理的信息通過無線以太網(wǎng)發(fā)射給模塊B、C、D和E,每臺自行小車的PLC對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,傳送給相應(yīng)的執(zhí)行機構(gòu)(如電機);同時,每臺自行小車的PLC也會對執(zhí)<