圖1 集裝袋灌裝工位也采用了西門子公司的Siwarex FTA電子稱量設(shè)備。
在過(guò)去的一年里,曼海姆市的Unilever公司通過(guò)堅(jiān)持不懈的自動(dòng)化技術(shù)改進(jìn)使他們的肥皂生產(chǎn)達(dá)到了全新的技術(shù)水平。自動(dòng)化技術(shù)的改進(jìn)大大提高了設(shè)備可用性;使流程生產(chǎn)與外部設(shè)備真正意義上成為統(tǒng)一的控制系統(tǒng);稱量系統(tǒng)直接納入設(shè)備的控制系統(tǒng)使得易于出現(xiàn)故障的連接接口退出了歷史舞臺(tái),并給流程設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和運(yùn)行操作帶來(lái)了很多的便利。最值得稱贊的是移動(dòng)的定量投料設(shè)備通過(guò)無(wú)線技術(shù)傳送數(shù)據(jù),從而可以對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行優(yōu)化。
自1899年以來(lái),曼海姆市就是一個(gè)重要的肥皂生產(chǎn)基地。如今,僅Unilever公司一家企業(yè)每年就能生產(chǎn)接近60萬(wàn)t Dove品牌的產(chǎn)品和不同中間產(chǎn)品。該公司在世界各地有3個(gè)生產(chǎn)廠,是一家全球性的合成肥皂專業(yè)生產(chǎn)集團(tuán)公司。Unilever德國(guó)公司的生產(chǎn)負(fù)責(zé)人Wolfgang Tuszewski先生說(shuō)道:“各種合成肥皂生產(chǎn)中的工藝在于肥皂原材料的配料。因此,在這一關(guān)鍵工序上需要高技術(shù)的設(shè)備和高素質(zhì)的專業(yè)人員。”但他不愿過(guò)多透露肥皂生產(chǎn)的秘密。
與西門子“攜手”
目前,在曼海姆的生產(chǎn)廠中運(yùn)行著三條肥皂生產(chǎn)線。其中最新的一條生產(chǎn)線投產(chǎn)于2003年。我們提出的第一個(gè)有關(guān)自動(dòng)化技術(shù)的基本問(wèn)題是:應(yīng)該使用什么樣的控制系統(tǒng)?得到的回答是:標(biāo)準(zhǔn)的解決方案,不能是相互交叉的混合系統(tǒng)。Tuszewski先生說(shuō)道:“在現(xiàn)有的肥皂生產(chǎn)設(shè)備中仍然使用老式的控制系統(tǒng)將是不可行的。我們對(duì)三種基于視窗操作系統(tǒng)的設(shè)備控制系統(tǒng)進(jìn)行了對(duì)比、詳細(xì)的分析比較,最終決定采用西門子公司的Simatic PCS7,包括Simatic Batch,以保障我們的生產(chǎn)流程的自動(dòng)化。”Unilever公司的系統(tǒng)管理員Frank Rolli先生補(bǔ)充說(shuō)道:“我們需要的是一個(gè)綜合的整體系統(tǒng),不使用接口技術(shù),以避免接口技術(shù)帶來(lái)的潛在故障風(fēng)險(xiǎn)。因此對(duì)我們來(lái)講,分散式配置的外設(shè)和Simatic ET200M以及集成在內(nèi)的稱量技術(shù)、Siwarex FTA是非常重要的。”
提高了生產(chǎn)設(shè)備的可用性
PCS7控制系統(tǒng)為Unilever公司使用西門子Siwarex稱量系統(tǒng)鋪平了道路。Tuszewski先生強(qiáng)調(diào)說(shuō):“我們省略了容易發(fā)生故障的、利用串行口連接的耦合電路,提高了生產(chǎn)設(shè)備可靠性。”過(guò)去,控制系統(tǒng)的“接口”問(wèn)題層出不窮(出現(xiàn)故障診斷的錯(cuò)誤、工作記錄中的錯(cuò)誤),通過(guò)直接納入到設(shè)備的主控系統(tǒng)中,生產(chǎn)操作者可以隨時(shí)準(zhǔn)確地了解稱量系統(tǒng)的工作狀態(tài)。另外,不僅省略了外部的計(jì)量值檢測(cè)判別裝置,而且還省略了現(xiàn)場(chǎng)的讀數(shù)顯示裝置。Rolli先生解釋說(shuō)道:“電子模塊的操作和使用更加簡(jiǎn)單,采購(gòu)和維護(hù)保養(yǎng)的費(fèi)用更加低廉,更加節(jié)約時(shí)間,且安全可靠性更高。兩年來(lái),我們沒(méi)有遇到任何故障。”
圖2 Siwarex FTA稱量模塊提供了多方面的稱量功能,能夠方便的集成到Simatic S 7和Simatic PCS 7系統(tǒng)之中。
兩條已使用了16年的生產(chǎn)線的技術(shù)改造持續(xù)了兩年時(shí)間。安裝工人共鋪設(shè)了25km長(zhǎng)的電纜,重新連接了2500個(gè)輸入輸出端子。3.5km長(zhǎng)的玻璃纖維穿過(guò)了這兩條生產(chǎn)線,為Profibus DP現(xiàn)場(chǎng)總線系統(tǒng)建造了5個(gè)Fiberopti—環(huán)路;改造了120個(gè)電氣控制柜,完全更新了10個(gè)控制柜。在這一控制系統(tǒng)的技術(shù)改造過(guò)程中,拆除了現(xiàn)有的30個(gè)稱量裝置,采用了新型的Siwarex FTA稱量裝置。Unilever公司對(duì)其整體統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化稱量系統(tǒng)給予了極高的評(píng)價(jià)。Tuszewski先生說(shuō):“這些稱量模塊工作非常可靠,服務(wù)也很好,自生產(chǎn)使用之時(shí)起,有十年的配件供應(yīng)保證期。如果我遇到了麻煩,會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)得到幫助,這不是每一個(gè)供應(yīng)商都能做到的,而這也恰恰是關(guān)鍵所在。”今天,在曼海姆的三條肥皂生產(chǎn)線中共有46個(gè)Siwarex稱量系統(tǒng),11個(gè)Siwarex M和35個(gè)最新的Siwarex FTA模塊。Rolli先生自豪的說(shuō):“它們的功能更強(qiáng),價(jià)格更加低廉。”圖3 簡(jiǎn)單方便的集成到Simatic PCS7流程控制系統(tǒng)中的稱量模塊。
其稱量精度為每100g誤差±1~2g。準(zhǔn)確的定量控制精度也直接幫助肥皂生產(chǎn)廠降低了原材料的消耗。Unilever公司的系統(tǒng)管理員Frank Rolli先生補(bǔ)充說(shuō)道:“節(jié)約原材料對(duì)我們來(lái)講是十分重要的。如果定量控制不精確將浪費(fèi)資金,此外還會(huì)使顏色發(fā)生變化,增加了調(diào)色的成本。準(zhǔn)確的定量是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵所在。”
創(chuàng)記錄的自動(dòng)化
在開(kāi)始對(duì)現(xiàn)有肥皂生產(chǎn)線的技術(shù)改造之前,最大的挑戰(zhàn)就是要在短時(shí)間內(nèi)完成改造??刂葡到y(tǒng)技術(shù)改造的時(shí)間只有6周,6周后要求生產(chǎn)線必須重新運(yùn)行,并要求以更高的效率運(yùn)行。西門子的Simatic PCS7和新的、集成式的Siwarex稱量技術(shù)大大的減輕了Unilever公司工程技術(shù)人員改造流程設(shè)備控制系統(tǒng)的工作量,而改造所耗時(shí)間竟少于6周。Tuszewski先生說(shuō):“我們比預(yù)定的時(shí)間提前完成了任務(wù),并且保證了預(yù)計(jì)的成本費(fèi)用。新型控制系統(tǒng)的生產(chǎn)節(jié)奏也比改造前快了許多。設(shè)備更高的自動(dòng)化程度提高了生產(chǎn)過(guò)程的可靠性,減輕了操作者的勞動(dòng)強(qiáng)度。”德國(guó)的肥皂生產(chǎn)廠對(duì)他們的技術(shù)改造非常滿意,這也使得他們?cè)诿绹?guó)、在丹麥的同事對(duì)這種技改方案動(dòng)心了。