1概述
故縣水利樞紐工程位于黃河支流洛河中游峽谷區(qū),地處河南省洛寧縣境內(nèi),距下游的洛陽市160余公里,是一座以防洪為主,兼顧灌溉、發(fā)電、養(yǎng)殖等綜合利用的大型水利樞紐工程。水庫總庫容量11.75億 m3,是黃河下游防洪體系較重要的配套工程項目之一。
故縣水電廠投產(chǎn)于1992年,共有三臺機組,總裝機容量60MW,單機容量20MW,多年平均發(fā)電量1.1億kWh,承擔(dān)著洛陽電網(wǎng)的調(diào)峰任務(wù)。隨著電力體制改革的逐步深入,為了適應(yīng)“廠網(wǎng)分開、競價上網(wǎng)”的發(fā)展形勢,逐步實現(xiàn)電廠“無人值班,少人值守”的管理目標(biāo),故縣水電廠進(jìn)行了計算機監(jiān)控改造。監(jiān)控改造選用國電南自的SD200型水電站自動化系統(tǒng),該系統(tǒng)采用全開放,模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,操作方便,配置靈活,具有良好的可靠性、可擴充性和可移植性,滿足了故縣水電廠自動監(jiān)控的需求,實現(xiàn)了“少人值守”的運行管理模式。
2系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和配置
2.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及硬件配置
計算機監(jiān)控系統(tǒng)采用基于以太網(wǎng)的分層分布、開放式結(jié)構(gòu),有主控級和現(xiàn)地控制單元級兩級。優(yōu)先級由高到低為現(xiàn)地控制單元級、主控級。整個系統(tǒng)由4臺上位機和5個現(xiàn)地控制單元(LCU)構(gòu)成。主控級設(shè)有運行人員操作工作站(兼主機)2臺、通信工作站1臺、工程師工作站1臺、網(wǎng)絡(luò)交換機、打印機、GPS、UPS等設(shè)備。現(xiàn)地控制單元共5套LCU,分別為1號—3號機LCU(雙屏)、公用設(shè)備LCU和變電站LCU。
主控級操作員工作站(兼主機)設(shè)有美國 ICSPⅢ/800工作站2臺,雙機冗余結(jié)構(gòu)為主/從熱備用工作方式。其中一臺為主控機負(fù)責(zé)采集、控制功能的實現(xiàn),主要完成全廠的運行自動化及其管理,另一臺為系統(tǒng)管理機負(fù)責(zé)監(jiān)視網(wǎng)上各臺機的運行情況,備份主控機的數(shù)據(jù)庫,并在檢測到主控機故障時立即擔(dān)當(dāng)主控機的所有功能并報警。來自現(xiàn)地控制單元LCU的實時信息直接在兩臺主機的CRT顯示刷新。正常情況一臺工作,一臺備用,若主計算機故障,可自動完成雙機無擾動切換。
工程師室設(shè)有1臺工程師工作站和1臺通信工作站,用于修改定值,增加和修改畫面,并可進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)、軟件開發(fā)及遠(yuǎn)程診斷等,還可用對運行人員進(jìn)行操作培訓(xùn)。
通信工作站用于電站監(jiān)控系統(tǒng)與電力系統(tǒng)調(diào)度計算機的連接和連接其他需要與監(jiān)控系統(tǒng)通訊的設(shè)備,系統(tǒng)可及時將故障信息通過音響形式報警,以便于運行維護(hù)人員及時處理。主控級與現(xiàn)地控制單元采用以太網(wǎng)絡(luò)連接,通訊介質(zhì)為光纜,保證了網(wǎng)絡(luò)通訊的可靠性。
現(xiàn)地控制單元LCU主要由可編程序控制器PLC、一體化工控機及測控裝置組成。PLC完成順序控制、狀態(tài)監(jiān)視和功率調(diào)節(jié)等功能;工控機負(fù)責(zé)單個LCU的監(jiān)視和控制,同時肩負(fù)著與機組測溫裝置、調(diào)速器、微機保護(hù)的通訊,并作為現(xiàn)地控制單元的人機界面,實現(xiàn)機組的現(xiàn)地操作功能。PLC采用美國通用電氣公司的GE90-30,電量采集裝置負(fù)責(zé)采集電壓、電流、功率、頻率等電氣信號,并通過與PLC的直接通訊,將數(shù)據(jù)處理后發(fā)送至操作員工作站進(jìn)行顯示或進(jìn)入后臺數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。溫度巡檢裝置采集機組的溫度信號,其數(shù)據(jù)通過工控機上送至主控機。每臺機 LCU包括兩個分布式子站,一個用于壓油裝置和漏油泵的控制,另一個用于機組工作閘門的控制。分布式PLC選用了GE公司的VersaMax產(chǎn)品,該產(chǎn)品提供了全面的分布式控制系統(tǒng),可作為分布式子站連接在LCU上獨立運行,其I/O模塊具有帶電插拔功能。
2.2系統(tǒng)軟件配置
系統(tǒng)中上位機采用WindowsNT操作系統(tǒng),采用VisualC 編程,以TCP/IP協(xié)議作為網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議,加上專用的SD200系統(tǒng)軟件,構(gòu)成了基于開放環(huán)境下的計算機監(jiān)控系統(tǒng)。
PLC采用LM90軟件包開發(fā)梯形控制程序,在程序的編輯中盡量采用子程序,分模塊、分功能編輯,強化程序的可讀性,直觀、簡潔,易于理解和修改。
3計算機監(jiān)控系統(tǒng)的功能
SD200監(jiān)控系統(tǒng)可實現(xiàn)遠(yuǎn)方計算機自動監(jiān)控和現(xiàn)地自動監(jiān)控,其主要功能包括:數(shù)據(jù)采集與處理、時間順序記錄(SOE)、事故追憶記錄及相關(guān)量記錄、有功功率聯(lián)合控制(AGC)、無功功率聯(lián)合控制(AVC)、控制與調(diào)節(jié)、顯示打印和參數(shù)設(shè)定、電廠設(shè)備運行管理、系統(tǒng)通訊、中文語音報警、衛(wèi)星同步對時、故障自診斷和自恢復(fù)功能。能夠滿足電廠在任何情況下對監(jiān)視和控制的要求。
4系統(tǒng)特性
故縣水電廠監(jiān)控改造中取消原常規(guī)控制模式,在中控室設(shè)置了信號返饋屏,返饋屏信號機組部分獨立采集(當(dāng)反饋屏與監(jiān)控系統(tǒng)通訊故障時,可保證對機組重要信息的監(jiān)視),公用和變電站部分信號取自監(jiān)控系統(tǒng)。
網(wǎng)絡(luò)是計算機監(jiān)控系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),LCU中PLC常用的上網(wǎng)方式是通過現(xiàn)地一體化工控機上網(wǎng),而PLC直接通過10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)模塊上網(wǎng)是水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)的另一種推行模式,在此方式中,去掉了工控機這一薄弱環(huán)節(jié),而且PLC直接接入網(wǎng)絡(luò)交換數(shù)據(jù),可以提高數(shù)據(jù)的交換速率和系統(tǒng)的可靠性?;谝陨显?,故縣水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)采用了PLC直接上以太網(wǎng)方式,工控機與PLC經(jīng)集線器連接后也上以太網(wǎng)。此方式提高了系統(tǒng)的響應(yīng)速度,系統(tǒng)的可靠性和安全性都得到了不同程度的提高,LCU可通過工控機實現(xiàn)現(xiàn)地的顯示與操作,并可脫離上位機獨立運行。
系統(tǒng)采用符合開放標(biāo)準(zhǔn)的硬件設(shè)備和操作系統(tǒng),具有良好的開放性。分層分布結(jié)構(gòu),融會網(wǎng)絡(luò)分布系統(tǒng)的優(yōu)點,使系統(tǒng)的資源配置利用更加合理。系統(tǒng)中重要設(shè)備采用冗余配置,硬件配置具有一定的余度和擴展能力。
5 現(xiàn)場運行情況
故縣水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)在投運過程中施工組織嚴(yán)密,措施到位。系統(tǒng)調(diào)試首先進(jìn)行靜態(tài)調(diào)試,然后空載試驗,最后進(jìn)行帶負(fù)荷試驗,逐級進(jìn)行,發(fā)現(xiàn)錯誤及時改正,在一定程度上有效的縮短了系統(tǒng)調(diào)試時間,減少了機組停機時間,最大限度的保證了電站正常發(fā)電。
現(xiàn)地控制單元PLC電源模塊最初選型為交流220V、直流 110V,因現(xiàn)場無法提供直流110V的電壓,使得PLC供電電源只有交流220V,一旦廠用交流220V失電,將造成PLC失電,影響了系統(tǒng)的穩(wěn)定。后將PLC電源模塊更換為24V供電模塊,分別為交流220V和直流220V變換而來。
各分布控制子單元與現(xiàn)地單元的通訊。在調(diào)試過程中存在的問題較多,1號機組的閘門和2號機組的壓油裝置在調(diào)試時不能與PLC正常通訊,排查發(fā)現(xiàn)通訊電纜焊接頭有毛刺,毛刺致使通訊收發(fā)線短路,導(dǎo)致通訊混亂,后期施工中要求所有接頭按照規(guī)定每根線的焊接點加套管保護(hù),保證了正常通訊。
故縣水電廠屬老廠改造,由于受到廠房設(shè)計布局的限制,中控室與 10kV母線室間距8米左右,經(jīng)測試強電流對計算機顯示器有明顯的電磁干擾。為降低干擾,保證主機的正常運行,主機靠中控室一側(cè)布置,盡量遠(yuǎn)離干擾源,實際運行過程中當(dāng)三臺機組全開時,顯示器畫面晃動較大,容易引起視覺疲勞,不利于運行人員監(jiān)屏。
語音報警信號取自位于工程師室的通訊機,信號從通訊機送出經(jīng)信號線至中控室,由于沿線受到強電干擾,報警系統(tǒng)無法正常運行,經(jīng)分析決定將語音信號在工程師站經(jīng)過主音箱放大后,再送至中控室,語音報警系統(tǒng)得以正常工作。
機組壓油泵、漏油泵、空壓機和排水泵的PLC自動回路與繼電器常規(guī)手動回路,設(shè)計為手動切換。當(dāng)PLC發(fā)生故障而運行人員未能及時發(fā)現(xiàn),便可能發(fā)生壓油裝置油壓過低、漏油箱跑、油風(fēng)壓異常等事故,因此要求監(jiān)控報警系統(tǒng)工作應(yīng)可靠穩(wěn)定,在系統(tǒng)出現(xiàn)異常時,語音報警系統(tǒng)應(yīng)能可靠報警,以便運行人員及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
系統(tǒng)水力監(jiān)測功能還不健全,AGC、AVC功能尚不能發(fā)揮作用。需要進(jìn)一步調(diào)研,逐步完善與水電廠經(jīng)濟運行密切相關(guān)的水情,如流量、機組攔污柵壓差等信息,盡快實現(xiàn)電廠的自動發(fā)電控制和自動電壓控制。
監(jiān)控系統(tǒng)上位機組網(wǎng)最初選用了雙絞線,在運行中存在通訊中斷和阻滯的現(xiàn)象,后經(jīng)廠家檢查,更換為帶屏蔽的通訊電纜,基本上解決了通訊的問題。
在監(jiān)控系統(tǒng)運行期間,現(xiàn)地單元所配置的一體化工控機故障發(fā)生的機率較多,其故障退出后,使得現(xiàn)地控制單元的數(shù)據(jù)不能正常顯示,現(xiàn)地操作無法執(zhí)行。計劃將一體化工控機改用觸摸屏代替,并配以<