在石油化工企業(yè)生產(chǎn)過程中,電動機(jī)是應(yīng)用最廣和數(shù)量最多的電氣設(shè)備之一,其大部分是風(fēng)機(jī)、水泵類負(fù)載。早期設(shè)計的煉化裝置機(jī)泵設(shè)備一般未考慮使用變頻器,但是也并非所有機(jī)泵設(shè)備都適合使用變頻器。首先要考慮工藝要求的功能,其次是經(jīng)濟(jì)效益。一般而言,風(fēng)機(jī)、水泵類負(fù)載大多是根據(jù)滿負(fù)荷工作需用量來設(shè)計選型,都留有10%以上的較大余量。此外,隨著生產(chǎn)裝置加工量、物料性質(zhì)等工況的變化,實際需求功率也產(chǎn)生變化,流量、液面、壓力等工藝參數(shù)經(jīng)常隨工況的改變而改變,實際應(yīng)用中風(fēng)機(jī)、水泵大部分工作時間并非處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),原來的電機(jī)恒速和機(jī)泵恒壓恒流設(shè)計則導(dǎo)致電能浪費;采用傳統(tǒng)方法是通過調(diào)節(jié)出口或入口的擋板、管路閥門及調(diào)節(jié)閥開度來調(diào)節(jié)流量、液面等工藝參數(shù),定速機(jī)泵輸出功率被工藝物流吸收作有用功的僅占30%~40%,而60%~70%的電能消耗在擋板、閥門節(jié)流壓降上,造成極大的電能損失和浪費。機(jī)泵節(jié)能的根本問題在于如何使控制方案與實際負(fù)荷相匹配,在控制過程中降低閥門阻力,提高系統(tǒng)效率,這就為石油化工行業(yè)應(yīng)用變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)提供了廣闊的發(fā)展領(lǐng)域。
運(yùn)用變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù),變頻調(diào)速器直接控制風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)載是一種最科學(xué)的控制方法,利用變頻器內(nèi)置的PID調(diào)節(jié)軟件,可以根據(jù)工藝負(fù)荷精確地自動調(diào)節(jié)電動機(jī)輸出頻率和轉(zhuǎn)速,保持恒定的水壓、風(fēng)壓,滿足生產(chǎn)裝置工藝系統(tǒng)要求的壓力。實際應(yīng)用證明,當(dāng)電機(jī)在額定轉(zhuǎn)速的80%運(yùn)行時,節(jié)能效率可以達(dá)到40%。變頻調(diào)速器還可以實現(xiàn)大型電動機(jī)的軟起動和軟停機(jī),避免了電動機(jī)起動時對電力系統(tǒng)的電壓沖擊,降低了運(yùn)行電流,不僅減少了電動機(jī)、機(jī)泵和閥門設(shè)備故障率,延長其使用壽命,而且節(jié)約電能效果顯著,可以取得較好的經(jīng)濟(jì)效益,從而實現(xiàn)了電動機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵類設(shè)備的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。其節(jié)能原理矢量圖見圖1。
中國石化股份有限公司九江石化公司是江西省內(nèi)唯一的煉油、化肥、化工配套生產(chǎn)的國有特大型石油化工聯(lián)合企業(yè),是中國石化長江沿江主要煉化企業(yè)之一,有50多套生產(chǎn)裝置,擁有650萬t/a原油綜合加工能力、30萬t/a合成氨、52萬t/a尿素、10萬t/a聚丙烯、3萬t/a硫磺生產(chǎn)能力,產(chǎn)品主要保障江西市場供應(yīng)。該公司積極應(yīng)對國際金融危機(jī),努力挖潛增效,優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行,依靠科技進(jìn)步實現(xiàn)節(jié)能降耗。為了降低電氣設(shè)備的能耗和故障率,該公司積極開展科技攻關(guān)、技術(shù)改造,應(yīng)用和推廣電機(jī)變頻調(diào)速節(jié)能高新技術(shù),有計劃地組織對重要生產(chǎn)裝置的關(guān)鍵電氣設(shè)備變頻調(diào)速進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化配置和完善。幾年來,富士、東芝、西門子、三菱、ABB、施耐德、歐姆龍等各種型號的進(jìn)口變頻器,在九江石化公司煉油、化工、化肥等生產(chǎn)裝置廣泛推廣應(yīng)用,先后對化肥渣油進(jìn)料泵、液氨輸送泵、常減壓加熱爐鼓風(fēng)機(jī)、催化解析塔進(jìn)料泵、延遲焦化溶劑泵、原油輸送泵、聚丙烯造粒機(jī)組、熱電鍋爐排粉風(fēng)機(jī)等生產(chǎn)裝置重要機(jī)泵驅(qū)動電機(jī),進(jìn)行了變頻調(diào)速節(jié)能改造,均取得了較好的節(jié)能效果,提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,推進(jìn)了企業(yè)節(jié)能降耗、降本增效和可持續(xù)性發(fā)展。
據(jù)不完全統(tǒng)計,九江石化公司已經(jīng)投入資金5000多萬元用于風(fēng)機(jī)、水泵變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)改造,平均投資回收期約2年。截止2009年11月底,九江石化公司已投入運(yùn)行的變頻調(diào)速器有462臺,總裝機(jī)容量達(dá)到16000 KW。若按每臺設(shè)備平均節(jié)電率40%計算,則每年至少可節(jié)約電能4200萬KWh,每年僅節(jié)約電費一項就達(dá)2500多萬元,節(jié)約設(shè)備維修費、材料費100多萬元。
一、變頻調(diào)速技術(shù)在化肥裝置渣油進(jìn)料泵的應(yīng)用
渣油進(jìn)料泵A-GA101是九江石化公司30萬t/a合成氨裝置的重要設(shè)備,將減壓渣油原料輸送到氣化爐。渣油進(jìn)料泵為德國西門子電動機(jī),功率75kW,轉(zhuǎn)速2982r/min,額定電壓380V,額定電流140A,額定出口流量28.52m³/h。原系統(tǒng)采用控制出口閥門的方法進(jìn)行控制,即差壓變送器檢測流量信號送至PID調(diào)節(jié)器,再由PID調(diào)節(jié)器輸出控制信號,控制出口調(diào)節(jié)閥的開度,從而控制出口流量,保持流量穩(wěn)定。原系統(tǒng)運(yùn)行中存在以下問題:節(jié)流量較大,泵出口閥的節(jié)流量已接近泵額定流量的一半,浪費大量的電能;控制精度低,出口流量波動較大;電機(jī)工作在額定轉(zhuǎn)速,出力不變消耗電能;電機(jī)噪音較大,泵和管線閥門壓力較大,易造成泄漏。
2008年5月,九江石化公司利用化肥裝置檢修的時機(jī),選用德國西門子(siemens)公司成套變頻設(shè)備,對3臺渣油進(jìn)料泵(2臺運(yùn)行、1臺備用)進(jìn)行變頻優(yōu)化節(jié)能改造。投入運(yùn)行后工藝控制平穩(wěn),由于變頻器的高精度調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)信號有高速傳遞性,減少了以前儀表控制系統(tǒng)帶來的滯后現(xiàn)象,從而使系統(tǒng)控制精度提高,壓力穩(wěn)定,工藝運(yùn)行指標(biāo)得到了優(yōu)化。節(jié)能效果顯著,節(jié)電率達(dá)到70%,按年運(yùn)行8000h計算,2臺渣油進(jìn)料泵年節(jié)約電量:節(jié)電率×電動機(jī)工頻功率×工作時間×2臺=70%×75kW×8000h=420000kWh;節(jié)約電費:節(jié)電量×電價=420000×0.6=252000元。維護(hù)量大幅減少,由于出口閥全開,電動機(jī)降速運(yùn)行,使得管網(wǎng)壓力下